鼓泡式煙氣脫硫塔提供了效的氣-液接觸方式,可以在穩(wěn)定和可靠的基礎上效的脫出SO2和粉塵。通過鼓泡裝置,煙氣均勻的擴散到漿液中,使得JBR達到的性能。反應器常設在應風機之后,除塵脫硫在一個反應器中,煙氣通過石灰——石灰石液發(fā)生漏流凈化,并有內循的液體噴流。:壓力降1000-1600Pa,SO2去除93-94,除塵效率95-98,但運行費用較。
鼓泡式煙氣脫硫塔--點:
(1)SO2脫除率
JBR均勻的氣流分布是區(qū)別于噴淋塔的點,是在需要較SO2脫除率時。在FGD吸收塔中,影響脫硫率的一個不確定因素就是煙氣分配不均勻。對于鼓泡塔,克服浸液深度產生的壓降,使原煙氣倉成為一個天然得均壓箱,而大壓降了煙氣流量的均勻分配,使得每個噴射管噴出的煙氣在大范圍內是等速均勻的。因此鼓泡塔工藝能夠確保在15~100的負荷范圍內運行,而不降脫硫性能。
(2)粉塵少
JBR之所以具有效的粉塵脫除率,是因為煙氣側相應的壓降,氣—液接觸面積大和接觸區(qū)煙氣滯留時間長。JBR能減少現(xiàn)有裝置的粉塵并補償電除塵器的臨界性。它可以允許現(xiàn)有的電除塵器停運部分電場來節(jié)約。除了脫硫所的直接費用以外,在情況下都不會使JBR的運行費用有大的增加。這種要求在保要求日益而保費用不斷增加的情況下具有意義。
(3)運行可靠、簡便
工藝要求溶解的鈣類堿性物質來提供脫硫所需要的驅動力,這些物質和它的溶解物之間的動態(tài)平衡會被下面三個因素所破壞:
·阻礙石灰石溶解的氟化鋁 ·抑制pH氯化物 ·氣—液流量的不均勻不配
平衡被破壞的結果就是:結垢、降SO2脫除率、增加石灰石的消耗量、氧化反應的不。而CT121工藝不依靠溶解的堿性物質來提吸收效率,不易結垢,石灰石利用率,氧化反應。
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