一、重整進(jìn)料換熱器的特點(diǎn)
重整裝置進(jìn)料換熱器系進(jìn)料和反應(yīng)產(chǎn)物之間的熱交換器,其性能好壞直接影響重整進(jìn)料加熱爐的負(fù)荷和反應(yīng)系統(tǒng)的壓降,影響裝置能耗,是裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一。
重整進(jìn)料換熱器,多數(shù)采用立式管殼式換熱器,但其傳熱效率低,所需傳熱面積大,受結(jié)構(gòu)限制單臺傳熱面積僅能達(dá)到3800㎡。對規(guī)模較大的設(shè)備就需要采用兩臺或者兩臺以上并聯(lián)的方式,并采取措施保證物流分配均勻。由于要求系統(tǒng)總壓降小,物流的均衡分配較難,物料易出現(xiàn)偏流,從而造成換熱器傳熱性能無保證、壓降增加等問題。多臺換熱器并聯(lián),不但增加了設(shè)備制造,運(yùn)輸和鋼結(jié)構(gòu)施工的工作量,而且還增加了操作的難度。因此,立式管殼式混合進(jìn)料換熱器已經(jīng)不能滿足裝置大型化的需求。
板式換熱器用波紋板為傳熱元件,由波紋板組成的板束安裝在圓形壓力殼體內(nèi),循環(huán)氫與進(jìn)料混合后,自板束流道內(nèi)逆流換熱,具有傳熱效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、溫差小、壓降低等優(yōu)點(diǎn)。
二、壓降升高的原因分析
1、設(shè)計(jì)方面:油箱在冷端入口處沒有遠(yuǎn)傳壓力指示,沒有可對比數(shù)據(jù),現(xiàn)場油箱在冷端入口處為0.72MPa。根據(jù)對重整負(fù)荷和循環(huán)氫量的調(diào)整觀察發(fā)現(xiàn),換熱器壓降對循環(huán)氫量大小關(guān)系很大,認(rèn)為有可能壓降在換熱器內(nèi)部。另外,重整預(yù)加氫分餾塔頂注緩蝕劑為C16,比柴油組分略高,也可能在原料程出口400℃左右處發(fā)生分解或生成膠質(zhì)。也可能是因?yàn)榇呋瘎┓蹓m積聚造成的板束堵塞。
2、銨鹽結(jié)晶:若是催化劑粉塵引起,應(yīng)該熱端先引起壓降升高,但現(xiàn)在熱端良好,如是粉塵重整進(jìn)料泵以及循環(huán)氫壓縮機(jī)等都會有不同程度的影響,但目前這些動設(shè)備未發(fā)現(xiàn)異常之處。
3、換熱器熱端溫差在43℃左右,說明換熱器性能良好。從冷端來看,冷端溫差在6℃左右,表示換熱器板束良好,能回收的熱量已經(jīng)回收。
三、處理措施
1、加強(qiáng)原料油管理,實(shí)時(shí)控制質(zhì)量。
2、換熱器的冷流側(cè)壓降大,與重整進(jìn)料中含有的細(xì)小雜質(zhì)有關(guān)。應(yīng)該串聯(lián)換熱器運(yùn)行。
3、維持較高的氫油比。
4、在檢修時(shí),對重整進(jìn)料換熱器進(jìn)行專業(yè)清洗,其堵塞問題才能得到解決。
四、結(jié)語
連續(xù)重整裝置重整進(jìn)料換熱器原諒進(jìn)出口壓降升高現(xiàn)象在國內(nèi)外比較罕見。通過分析。并采取了相應(yīng)措施,使壓降穩(wěn)定。目前這類裝置已經(jīng)能達(dá)到168t/h。為設(shè)計(jì)符合的115%,基本滿足了各種物料的平衡需求,取得了明顯效果。