蘭州市風(fēng)景區(qū)污水處理設(shè)備處理效果好
問題:
之前有聽過:取反硝化污泥,加入一定量的未知CODBOD的污水,同時加入足夠的*,混勻后立即測COD,每隔半小時測COD、pH、NO2-,直至COD、pH基本不再變化為止,混勻后的COD與基本不再變化的COD的差就是BOD值。注意要減去亞硝酸鹽對COD的干擾。此法不可能很精確的測出BOD值,但準確率能保證80%。想請問,“反硝化法”測出來的COD差值基本等效于BOD5?還是?
回答:
差值為BOD的量,反硝化利用的基本是可生化性的有機物,因此等同于BOD 大量投加硝酸鈉,反硝化的速率很高,可以排除硝態(tài)氮不足造成的誤差。
問題:
針對生物除磷計算式的其他看法。
回答:
在計算磷的時候,會考慮到剩余污泥排放量,一般是按照0.02△X 設(shè)計,這個是按照易降解BOD 1g醋酸產(chǎn)生0.3~0.5gVSS,但是根據(jù)好氧吸磷厭氧釋磷;好氧其實會合成多余的ATP 超出細菌本身需磷量,而在厭氧池釋放磷的時候,即使沒有BOD,污泥也會釋放磷 ATP水解為ADP為自身提供能量,但是這樣釋放的磷無法在好氧時吸磷。
問題:
MLSS與誰相關(guān)呢?
回答:
MLSS與SRT、曝氣池HRT、合成產(chǎn)量系數(shù)、COD去除總量、內(nèi)源呼吸系數(shù)相關(guān) 。
問題:
剩余污泥量控制:
1)MLSS恒定,確定MLSS,高多排低少排,每天調(diào)整 ;
2)SRT恒定,選定SRT=?,根據(jù)此計算,每天調(diào)整;
3)F/M恒定,選定F/M值,根據(jù)此計算,每天調(diào)整。 大家*哪種?說說利弊。
回答:
1)我**種,,MLSS恒定,污水水質(zhì)穩(wěn)定的時候,大概就是不穩(wěn)定,變化也會有規(guī)律,所以采用恒定的MLSS比較好控制。我都是這樣,找準一個范圍就行。
2)習(xí)慣第二種,但不會每天都調(diào)整。一般來說,如果進水水質(zhì)穩(wěn)定,運營時間長了,基本都很穩(wěn)定,不怎么需要調(diào)整。
3)我們現(xiàn)在都是采用*種排泥方式;第二種水質(zhì)變化比較大的話,可能會造成不利影響;第三種受分析數(shù)據(jù)影響比較大。
問題:
如何進行排泥控制?
回答:
個人是根據(jù)SV30、曝氣池面、沉淀池面、出水情況來排泥 主要是看出水。
問題:
大家都知道污泥濃度越高耗能越大,那么污泥齡越長相對脫泥量就少,同時電耗、藥耗也少,問題是維持高污泥濃度和維持低污泥濃度哪個成本更低呢?有沒有這方面的理論基礎(chǔ)?
回答:
哪個都不低。脫泥省的那點藥費電費幾乎可以忽略。 高濃度和低濃度都屬于運行中出現(xiàn)的特殊情況,一般這種現(xiàn)象不會持續(xù)很久。
問題:
污泥濃縮段的影響因素有哪些?
回答:
主要因素是污泥濃縮效果差,含水率高,消耗更多的藥劑形成污泥絮體。
問題:
如何確定池體之間的間隔,和池體大小有關(guān)?
回答:
體間距主要是要給施工留下足夠的作業(yè)面,各池基礎(chǔ)不能交叉。
問題:
如何確定池壁厚度,一般厚度都是在200—400吧,設(shè)計用300,按照以往的前輩總結(jié)是按照池深的20分之1 ,不知大家是怎么確定的?
回答:
考慮承壓,池子越深,壁厚越厚。例如8500方的氧化溝,池深5米,池壁500。水池側(cè)壁的厚度影響因素很多,如側(cè)壁長度、高度、水位、材質(zhì)及配筋、抗震級別、等等,必須正確計算,不可以套用。否則要么造成浪費,要么出現(xiàn)事故。
問題:
處理高濃度有機廢水,設(shè)計的UBF上升流速通常為2t/h,運行通常保證1.7t/h左右的上升流速,請問當處理效果不好是,是該增加上升流速還是該降低上升流速?
回答:
降低上升流速,增加停留時間。
問題:
APBR工藝是什么工藝?
回答:
其實就是兩相厭氧工藝。 將厭氧的兩端反應(yīng)分開進行設(shè)置工藝構(gòu)筑物。
問題:
之前做設(shè)計時,一般f比值都是按0.7計算,認為污水處理廠實際運行中也會是這個數(shù)。 后來發(fā)現(xiàn)廠里實際運行f比值只有0.3多,處理效果也非常好。
回答:
f值與來水水質(zhì)、運行控制關(guān)系很大 來水水質(zhì)要占到80%,人為控制20% 來水中的SS性質(zhì)決定了你的f值大小 處理效果要看VSS的總量。
問題:
鼓風(fēng)機需氧量的計算,除了公式:
Q2=0.001aQ(So-Se)-c△Xvss +b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△Xvss]-0.62b[0.001Q(Nt-Nke- Noe)-0.12△Xvss] ,
還能不能通過粗略計算:氧化BOD的量+氨氮硝化的需氧量+污泥的內(nèi)源呼吸好氧量。實際計算有沒有應(yīng)用過?還是誤導(dǎo)人的一種說法?
回答:
嚴格意義上就要這樣計算 但往往人會考慮放大系數(shù),喜歡把反硝化的去掉,把排泥的去掉 我核算需氧量都這按照這個來計算。
問題:
鼓風(fēng)機濾網(wǎng)如果更換或清洗不及時,會不會造成能耗的增加?
回答:
以前實測過會增加0-5個電流 。久了不清洗,堵得太厲害,有時候要憋停風(fēng)機;引起鼓風(fēng)機喘振。
問題:
鼓風(fēng)機一般多久清洗一次呢?
回答:
一般一個月清理一次風(fēng)機濾網(wǎng),如果有壓差計,就可以根據(jù)壓差來,一般正負超過2 就必須清理了 還要定期排放空氣管道里的冷凝水。
問題:
對于那些頻繁啟停風(fēng)機的如何處理呢?天天排冷凝水嗎?
回答:
風(fēng)機頻繁啟停,如果是因為壓差過高憋停的,肯定要經(jīng)常排排冷凝水了 如果是曝氣盤曝氣管壞得太多,倒灌水進空氣管道造成的壓差過高,那就要考慮是不是需要更換曝氣設(shè)備了。
問題:
風(fēng)機房高溫如何解決?
回答:
軸流風(fēng)機,大風(fēng)量換氣或者水冷。還可以做板房,裝空調(diào),人工降溫;風(fēng)機進氣做個進風(fēng)口,加篩網(wǎng)過濾一下空氣中雜質(zhì)。
問題:
進水口潛污提升泵,液位低時,揚程高,流量低,電流大;液位高時,揚程低,流量大,電流低。 理論來講,流量越大,功率越高,電流越大才對,一直不得其解。
回答:
可通過特性曲線來看。H——Q曲線 H增加,Q下降這個沒問題 Q上升,功率也是增加的。
問題:
為何水泵的吸水管用偏心漸縮管而不用同心漸縮管?
回答:
這種情況一般是離心水泵或自吸泵,避免氣蝕的問題,防止氣體積累;至于安裝方式頂平還是底平跟介質(zhì)流入泵的上下方位有關(guān),還有說法是跟介質(zhì)的特性也有關(guān)系。
問題:
為什么同心漸偏管不能避免空氣混入?
回答:
靠近泵的管細一些,如果是同心的話上下部都會存在一個過渡區(qū),氣體或者料漿容易存積。偏心的話,只有上不或者下部是過渡區(qū),而另一側(cè)是平的。配管上,對泵入口管道存在一個“步步高”和“步步低”的說法。
問題:
為了防止冬季氣動閥門關(guān)閉不嚴,在空氣管道的末端或者壓縮機的進氣管增設(shè)干燥器可以嗎?
回答:
可以加干燥器,也可以做保溫。
問題:
氣蝕導(dǎo)致葉輪損壞的原理是什么?
回答:
理論上由于閥門的開關(guān)順序問題,會導(dǎo)致氣泡對葉輪的腐蝕。
實際中確實少見,不過也有。揚程選的太高,而實際工作揚程偏低的時候極易出現(xiàn)氣蝕。
問題:
水力高程—各構(gòu)筑物水頭損失的計算,在實際調(diào)試運行中的作用,是否在調(diào)試期間驗證其實際運行滿足其設(shè)計高程?
回答:
高程設(shè)計不好,容易出現(xiàn)某些池子超高過高,某些地方壅水,無法過水。
問題:
之前公司高工提出過一個理論,在泵的出口增置一根回流管,回流管上設(shè)置閥門,通過主管道的閥門控制揚程,而后通過回流管道閥門調(diào)整流量,個人覺得有點用,工程上也都在這么做。不知道理論上是否可行?
回答:
這樣是可行的,對于小工程這樣設(shè)計的很好,因為浪費的電占比很小。
蘭州市風(fēng)景區(qū)污水處理設(shè)備處理效果好