玻璃廠脫硝氨逃逸在線監(jiān)測分析儀
2011年上半年,經(jīng)常出現(xiàn)個別濾袋表面部分燒損現(xiàn)象。換新袋后,使用一段時間又出現(xiàn)類似現(xiàn)象。每條燒損濾袋表面燒痕多處,大多集中在濾袋中下部。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),所用清灰脈沖氣壓偏低,不足0.5MPa,小于正常值;翻看運行記錄,當(dāng)時袋除塵器進(jìn)出口壓差,在2500~3000Pa左右。說明濾袋表面有積煤,脈沖壓力偏低,濾袋表面積煤不易振落。在正常生產(chǎn)時,濾袋環(huán)境溫度不低于65℃,濾袋表面積煤長時間處于該環(huán)境中,會產(chǎn)生自燃,從而燒損濾袋。經(jīng)調(diào)整,清灰壓力恢復(fù)到0.6MPa以上,此后很長時間未再出現(xiàn)濾袋燒損現(xiàn)象。
2011年10月份左右,又出現(xiàn)了類似現(xiàn)象,但這次集中在個別風(fēng)室,當(dāng)時清灰脈沖壓力在0.6MPa以上,應(yīng)屬正常。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),氣動提升閥出現(xiàn)故障,閥蓋關(guān)不嚴(yán),這樣,在脈沖振打時,很多氣體從關(guān)不嚴(yán)的出風(fēng)口處被風(fēng)機(jī)抽走,起不到振打清灰作用,造成濾袋表面積煤而自燃。經(jīng)維修后,現(xiàn)運行正常,未再出現(xiàn)燒損現(xiàn)象。
3濾袋破損
2010年下半年,其中有個風(fēng)室濾袋經(jīng)常出現(xiàn)破損現(xiàn)象,更換新濾袋后,不超過3天又會出現(xiàn)破袋現(xiàn)象。位置總是出現(xiàn)在該風(fēng)室?guī)讉€濾袋附近,而且破損部位集中在濾袋下部。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)正對該風(fēng)室防爆閥內(nèi)的防爆膜有破洞,正常生產(chǎn)時,袋除塵器內(nèi)部為負(fù)壓,外部風(fēng)從防爆膜破洞處進(jìn)入除塵器內(nèi),濾袋被吹得來回擺動,相互摩擦而造成濾袋下部破損。更換破損防爆膜后,未再出現(xiàn)濾袋破損現(xiàn)象。
4壓差大
每年冬季較冷或下雪天氣,煤磨袋除塵器常常出現(xiàn)壓差現(xiàn)象,時接近3000Pa,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。經(jīng)查看,濾袋表面積煤粉較多,并且潮濕,有糊袋現(xiàn)象。究其原因:
①進(jìn)廠原煤都需經(jīng)過大棚儲存和入庫均化后再入原煤倉,冬季比春夏秋三季入磨原煤水分近兩個百分點;
②煤磨袋除塵器環(huán)境溫度低,雖然是三防濾袋,外有保溫,在同樣入口溫度情況下,冬季比夏季的除塵器內(nèi)部溫度低2℃;
③冬季清灰氣壓不穩(wěn)。壓縮空氣中含水分較大,管路中時有堵塞現(xiàn)象,尤其停磨一段時間,環(huán)境溫度降低,再啟動時,提升閥等清灰壓縮空氣系統(tǒng)時有凍塞,造成脈沖振打力量不夠,清灰不凈。
針對以上原因,采取了以下措施:
①煤磨袋除塵器入口溫度。一般在冬季,結(jié)合煤粉揮發(fā)低及壓差變化,1-2℃。
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