印染污水處理設備
印染廠廢水中的色度一直比較高,尤其是現(xiàn)在很多廠家用有機溶劑染色。廢水中的脫色是非常重要的,主要用到的是氧化脫色法的氯氧化法處理。因此主要采用是氯氧化劑為液氧,還要加入二氧化熱氯。用氧化脫色法廢水中的色度將有效降低,脫色率高可達80%以上,這種方法可以于生物法聯(lián)用。
工藝特點
(1) 抗沖擊負荷能力強。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
印染污水處理設備
(2) 便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風,濾料一旦阻塞,清理困難。
(3) 產(chǎn)泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前產(chǎn)泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負荷。
(4) 曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運行時發(fā)現(xiàn):使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達標運行,經(jīng)測定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個極有利條件。
(5) 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前要投酸進行中和。
硫酸亞鐵對這類印染廢水有*作用,預處理采用投硫酸亞鐵的辦法,還能去除部分色度和COD。
印染廢水水質復雜,根據(jù)污染物的來源可分為兩類:一類來自纖維原料本身的夾帶物;另一類是加工過程中所用的漿料、油劑、染料、化學助劑等。印染加工的四個工序都要派出廢水,預處理階段(包括燒毛、退漿、煮煉、絲光等工序)要排出退漿廢水、煮煉廢水、和絲光廢水,染色工序排出染色廢水,印花工序排出印花廢水和皂液廢水,整理工序則排出整理廢水。印染廢水是以上各類廢水的混合廢水綜合廢水。