銅版紙涂料廢水處理設備:
涂布的主要原料是顏料(高嶺土、碳酸鈣等),膠黏劑(PVA、丁苯膠乳、淀粉、CMC等)以及各種助劑(分散劑、潤滑劑、消泡劑、有機顏料等)。在涂布過程中清洗配料罐或涂布機斷紙會產(chǎn)生涂料廢水。這些涂料廢水的固含量在5%~15%之間,最終收集起來的廢水的總固含量在10%左右,為乳白色懸濁液,CODCr在2000~6000mg/l之間。這種廢水具有產(chǎn)生量少、污染物濃度高、難沉淀、可生化性差等特點,直接排入中段水會給好氧系統(tǒng)造成一定的障礙,通常涂布廠都采用超濾膜等方式來進行濃縮回用(一般在30%左右)。但隨著涂料固含量的升高,如此低的固含量很難在涂料制備過程*添加。針對這種情況,華泰集團銅版紙公司協(xié)同集團技術研發(fā)中心共同對涂料廢水進行了分析與研究,并成功運用于碳酸鈣研磨車間來代替部分清水。廢物再利用減少了排放、降低了成本
銅版紙涂料廢水處理設備:
通過2017年6~8月的罐車運輸研磨試用,涂料廢水用于碳酸鈣研磨是可行的。因此,對涂料廢水管道進行了改造,并于9月底全部竣工。將涂料廢水全部送至碳酸鈣研磨使用。使用兩個月結果來看,不管是粒徑還是固含量、黏度均在控制范圍之內(nèi);從過濾效果來看,在涂料白水pH值≥7.5的情況下,礦粉研磨時,白水用量多少不會影響研磨和濾過效果。但是當pH低于7后,由于其微生物的過度繁殖,導致酸腐殖質(zhì)過多,系統(tǒng)會出現(xiàn)發(fā)黏發(fā)臭的現(xiàn)象,從而影響出磨機的濾過效果,造成漿鈣糊篩、難過濾的現(xiàn)象。于是從10月份開始,將收集好的廢水用管道輸送至GCC車間,并添加適當?shù)?00目振動篩對輸送過程中紙毛等雜質(zhì)進行去除,而且每有涂料廢水產(chǎn)生,會及時送至碳酸鈣研磨車間,保證了廢水的新鮮程度。為進一步將產(chǎn)生的廢水全部運用于研磨,引進了有機溴快殺型殺菌劑來進行殺菌,能夠快速將廢水中產(chǎn)生的細菌殺死,然后用異噻唑啉廣譜殺菌劑進行防腐,保證了廢水的新鮮度,保證了研磨運行性能。