每天10噸小型污水處理設(shè)備暖場活動資源
用的新鮮次氯酸鈉由一次水與有效氯為10%~15%的濃次氯酸鈉按一定比例配制而成。為保證清凈效果,工藝要求根據(jù)乙炔流量需向清凈塔內(nèi)連續(xù)補充新鮮NaClO約35~45m3/h,在這個過程中,產(chǎn)生了約45m3/h的次氯酸鈉廢水。配制新鮮NaClO需耗用大量一次水,而產(chǎn)生的溫度為60~70℃的次氯酸鈉廢水經(jīng)冷卻塔循環(huán)冷卻器冷卻后,為控制冷卻塔液位,一部分送冷卻塔作為粗乙炔氣的洗滌、冷卻劑,一部分經(jīng)折流槽冷卻、沉淀、曝氣后用于配制清凈用次氯酸鈉。當環(huán)境溫度高時,這部分次氯酸鈉廢水溫度偏高,同時其中的雜質(zhì)不能充分除去,而且配制的新鮮次氯酸鈉有效氯含量不穩(wěn)定,影響清凈效果,因此常需排入發(fā)生渣漿池再送壓濾工序處理,不能充分回收循環(huán)利用。
作為輸送乙炔氣的關(guān)鍵設(shè)備水環(huán)泵,為保證該泵的輸送能力,需通過不斷補充水控制其氣液分離器和泵腔內(nèi)的液位,而補充的機封水(10~15m3/h)也會間斷排入地溝,然后流入發(fā)生渣漿池。
上述清凈廢水連續(xù)被排入渣漿池與
。物化段采用調(diào)節(jié)-絮凝沉淀工藝,目的是調(diào)節(jié)pH、去除金屬離子及無機COD,出水進入生化段(SBR工藝),去除BOD5及TN,但是由于金屬離子的影響和碳源的缺乏常導致微生物難以培養(yǎng),致生化段對TN無去除效果,出水常年不達標。針對這些情況,本文以該水廠鋼鐵加工廢水為研究對象,進行活性污泥生物脫氮,為工程優(yōu)化改造提供參考。
1、材料與方法
(1)試驗水質(zhì)。
污水廠進水經(jīng)過pH調(diào)節(jié)-絮凝-沉淀后用于試驗,沉淀后金屬離子含量大幅度降低,TN及氯離子仍舊較高,試驗采取連續(xù)流,模擬水廠生化段工藝。出水TN設(shè)計為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標
渣漿混合,廢水中溶解的乙炔氣(含量約430mg/L)自然揮發(fā)流失,不僅污染環(huán)境,還因乙炔氣與空氣混合易發(fā)生爆炸(爆炸范圍2.3%~81%)而存在安全隱患,同時也造成了水資源的浪費。因此采取科學有效的技術(shù)和工藝,回收清凈廢水中的乙炔氣并將處理后的廢水循環(huán)利用,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的“”,是今后企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
2、技術(shù)方案
乙炔清凈廢水綜合利用項目是
B達標不穩(wěn)定,可能是由于反應時間縮短導致反應;在第4階段時,出水最大TN<20mg/L,可以達到一級 B 標準,由于水溫較低,所以試驗也確定了TN在較低溫度下的邊界條件。
(2)硝化反應對TN去除的影響。TN去除分為亞硝化菌將NH4+-N轉(zhuǎn)化為NO2+-N的亞硝化反應,硝化菌將NO2+-N轉(zhuǎn)變?yōu)镹O3+-N的硝化反應及NO3+-N轉(zhuǎn)化N2的反硝化作用,一般說
在現(xiàn)有電石渣漿回收乙炔氣裝置處增加1臺脫析器及1臺空冷器;在水環(huán)泵房北側(cè)安裝1臺12m3的收集槽;在發(fā)生裝置西側(cè)安裝斜管沉降池、涼水塔、涼水池及配套機泵。次氯酸鈉廢水從清凈單元用泵送入清凈廢
的含鹽廢水;③六九區(qū)外排廢水。此類廢水的處理難點:①含有高濃度的CODCr、石油類、揮發(fā)酚等污染物,一級生物工藝難以滿足達標排放的處理要求;②懸浮物濃度較高,且BOD5與CODCr濃度的比值只有0.132,可生化處理性較差,很難直接進行生物處理;③廢水含鹽量非常高,水質(zhì)波動大,單一采用傳統(tǒng)生物法難以保持處理效果的穩(wěn)定。因此,有效地處理高含鹽稠油廢水使之達到排放要求,已成為當前油田開發(fā)的一項重要任務。
本研究對新疆油田高含鹽稠油廢水,進行了“混凝-水解酸化-接觸氧化”組合工藝的處理實驗研究,旨在為高含鹽稠油廢水處理工藝的改進和發(fā)展提供有益參考。
1、實驗部分
1.1 原料與儀器
每天10噸小型污水處理設(shè)備暖場活動資源硫酸銀、硫酸汞、濃硫酸、四氯乙烯、硅酸鎂、濃鹽酸硫酸銅鉻酸鉀、氫氧化鈉、、檸檬酸鈉、碳酸鈉、磷酸、對氨基、硫酸鐵銨、抗壞血酸、乙酸鈉、乙酸鋅均為分析純;重鉻酸鉀、銨、氯化銨均為優(yōu)級純;混凝劑聚合氯化鋁(PAC,Al2O3質(zhì)量分數(shù)為30%),工業(yè)級;活性污泥,取自污水處理廠二沉池出口處,MLSS質(zhì)量濃度12g/L,SV為55%,SVI為53.6mL/g;高含鹽稠油廢水pH7.0~8.0,懸浮物100~300mg/L,BOD540~92mg/L,CODCr3
水乙炔脫析器;水環(huán)泵機封外排水由管道自流進入收集槽后,用液下泵經(jīng)管道與次氯酸鈉廢水混合一并送入乙炔脫析器,在真空泵作用下溶解的乙炔氣經(jīng)負壓脫析后進入空冷器冷卻,并入原渣漿回收乙炔氣系統(tǒng),處理后的合格乙炔氣(含O2≤1%,純度≥90%)并入系統(tǒng)。脫除乙炔氣的廢水進入斜管沉降池,利用重力使雜質(zhì)充分沉降并自動定時排放,清液則可通過溢流至集水池,然后經(jīng)涼水塔循環(huán)泵送至涼水塔冷卻,并利用涼水塔的風機,使其與空氣充分接觸對流冷熱交換,讓其中殘留的乙炔氣充分揮發(fā)出來,廢水中乙炔氣含量<30×10-6,經(jīng)廢水輸送泵送至清凈單元用于配制新鮮次氯酸鈉,部分送乙炔發(fā)生器作為補充水循環(huán)利用。
清凈廢水回收裝置所需氮氣、儀表氣、冷卻循環(huán)水合理利用乙炔廠現(xiàn)有公用工程;利用在線分析系統(tǒng)對現(xiàn)有渣漿回收乙炔氣氧含量進行分析,當回收乙炔氣中含氧量>1%時,系統(tǒng)自動切換至安全排空狀態(tài)。
目前清凈廢水平均流量60m3/h,其中含乙炔氣約430mg/L,經(jīng)技術(shù)改造后,在滿足裝置工藝條件的情況下,使乙炔氣回收率高達96%以上。
3、技術(shù)原理
根據(jù)乙炔氣的溶解度隨溫度升高壓力降低而減小的原理,利用真空泵將脫吸塔內(nèi)廢水抽負壓,將廢水中溶解的乙炔氣脫析出來。脫析塔底部排出的廢水利用重力分離出雜質(zhì)、利用冷熱交換降低其溫度,對清凈廢水中的乙炔氣回收,并將廢水處理后循環(huán)利用。
4、改造后的工藝流程簡述
由清凈冷卻塔排入廢次氯酸鈉A槽的次氯酸鈉廢水經(jīng)泵增壓后,根據(jù)冷卻塔液位控制要求,一部分經(jīng)冷卻塔循環(huán)冷卻器冷卻