含油污水處理設備主要用于固—液或液—液分離的一種水處理設備產品。氣氣浮裝置是通過溶和釋放系統(tǒng)在水中產生大量的微細泡,使其粘附于廢水中密度與水接近的固體或液體微粒上,造成整體密度小于水的狀態(tài),并依靠浮力使其上升至水面,從而達到固—液或液—液分離的。DJ型浮設備引進日本新技術,運用溶泵將水、混合加壓溶解形成溶水,再減壓釋放,微細泡析出與懸浮顆粒吸附而上浮,從而達到固液分離的。
功能特點
1.溶泵邊吸水邊吸,泵內加壓混合、液溶解、細微泡≤30um。
2.低壓,溶達99%,釋放率高達99%。
3.微泡與懸浮顆粒的吸附,提高了SS的去除效果。
4.溶水溶解效率80-99%,比傳統(tǒng)溶浮3倍。
5.壓力-容量曲線平坦,容易實現(xiàn),易操作易維護.
含油污水處理設備
氣浮機的主要特點是對懸浮物SS去除率很高,紙機白水含很高的機懸浮物(高填料紙種白水中還含高機填料懸浮物),因此先成功地用于紙機白水回收。為此凡是含懸浮物SS很高的廢水,采用效淺層浮都是效的。以熟料——廢紙和商品漿為主的造紙,其綜合廢水(的也稱為“中段廢水”)含懸浮物SS比例很高,采用效淺層浮加適量絮凝劑,即可達到很好的處理效果。不加絮凝劑時,SS去除率可達70%以上;加絮凝劑,SS去除率可達90%以上,高者可達95%以上。加絮凝劑不但利于提高浮效果,而且還可去除一些溶解性COD、BOD。
浮系統(tǒng)的故障分析:
1 浮池進水泵,溶缸進水泵抽送不到水。
其原因是⑴泵前的管道閥門漏;⑵污物塞住吸水口或污物積沸在水泵的泵葉處;⑶進出水閥門損壞閥板不能動作。
2 泵前投加式的藥液投加不進或投加量法加大。
其原因:⑴藥料缸雜物渣多阻塞閥門、管道或轉子流量計;⑵管道閥門、流量計漏水漏現(xiàn)象;⑶泵前管道過粗管內流速過慢,即管內水頭損失過小(真空度過小);⑷泵的出水量過小,而至造成泵前管內流速過小,水頭損失過小。
3 溶罐的壓力波動過大:
⑴壓力過低是空壓機的輸入壓力過低或安閥失靈;⑵壓力過大是安閥失靈或空壓機管道上的減壓閥失靈。
4 溶罐的水位過高或過低
⑴水位過高是溶泵的進水量過大或溶水出水量過小,亦可能是釋放閥失靈損壞,也可能是釋放器阻塞。(釋放器的阻塞會引起釋放水量過小而至浮效果不準,時會間斷地出現(xiàn)大泡)。⑵溶罐的水位過低,時要不得不減少釋放水量和進水水量,但壓力是穩(wěn)定的則是罐內填料和孔板被阻塞。
范圍
1、溶氣氣浮機于:電鍍廢水中含多種重金屬離子的混合廢,Cr 6、Cu 2、Fe 3、Zn 2等。去除率均在90以上,經(jīng)處理后達到放規(guī)準??偤肯逻^50%毫克/升。
2.溶氣氣浮機于:造紙白水的紙漿纖維回收利用?;厥章士蛇_90%,COD去除80%,經(jīng)處理后的水,可循環(huán)回用,節(jié)省工業(yè)用水。
3.應于印染、漂染、毛紡廢水的處理,色度去除率可達70-90%,COD去除55-80%BOD去除5:0%。
4.溶氣氣浮機于:制革廢水的大量機雜質去除。COD去除率60-70%,懸浮固體去除80-90%。
5.于:對屠宰廢水的大量機雜質去除,COS去除率65-80%,懸浮固體去除80-90%。
6.溶氣氣浮機于:各類含油廢水分離(包括乳化油、植物油),煉油廢水的油脂可降至10mg/1以下。
7.溶氣氣浮機(溶浮設備)于:對化工廢水如顏料油漆等,COD去除率60-70%,橡膠廢水處理,COD去除70-80%。
8.于:型微泡氣浮機是絮凝、微浮、渣、刮泥于以一體的浮設備,運用了德微泡發(fā)生器理論及“零速原理”進行設計,停留時間僅需6-15分鐘,強制布水,微泡與絮體的粘附發(fā)生在包括接觸區(qū)在內的整個浮過程,浮渣短時間出,出渣含水率低,懸浮物去除率可達99.5%以上,COD的去除率可達到75%—90%,色度的去除率可達到75%—95%。
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