興化小型醫(yī)院污水處理設(shè)備一體化廢水凈化
在傳統(tǒng)芬頓技術(shù)及類(lèi)似的高級(jí)氧化技術(shù)中,亞鐵離子和過(guò)氧化氫通過(guò)電子傳遞作用產(chǎn)生三價(jià)鐵離子和羥基自由基,而三價(jià)鐵離子也可以氧化過(guò)氧化氫產(chǎn)生弱氧化性的氧氣,該過(guò)程降低了過(guò)氧化氫的利用率。同時(shí),如何保證亞鐵的再生也是該技術(shù)亟待解決的難題。而本產(chǎn)品中的助催化劑和載體可以通過(guò)電子傳遞作用促進(jìn)活性組分的再生,以保證催化劑可以持續(xù)激活過(guò)氧化氫產(chǎn)生羥基自由基,以此避免或降低過(guò)氧化氫的副反應(yīng)氧化過(guò)程,提高了過(guò)氧化氫的利用率。
(3)避免鐵泥的大量產(chǎn)生:
本產(chǎn)品主要是利用羥基自由基的產(chǎn)生進(jìn)行分解或降解目標(biāo)污染物及催化劑的載體、助劑和活性組分共同作用進(jìn)行原位再生,替代了傳統(tǒng)芬頓技術(shù)中不同價(jià)態(tài)的鐵離子的氧化還原過(guò)程,避免了大量鐵泥的產(chǎn)生,降低了處置成本。
(4)較高的使用壽命:
催化劑的活性成分、助催化劑和載體之間通過(guò)共價(jià)鍵的形式結(jié)合而成,可以有效地降低活性組分的流失,延長(zhǎng)催化劑的使用壽命。
(5)提高羥基自由基利用率:
羥基自由基在液相中存在壽命約10^-9S,部分羥基未捕捉到污染物而消解;本產(chǎn)品催化劑載體具有較強(qiáng)的吸附能力,可使污染物“提前”在催化劑的表面等待羥基自由基,提高羥基自由基的利用效率,也縮短了反應(yīng)時(shí)間。
(6)可降解COD范圍廣:
催化劑載體等電點(diǎn)接近于7,對(duì)于陰陽(yáng)離子的污染物兼容性都較好,可適用于大多數(shù)類(lèi)型的廢水。
(7)產(chǎn)品種類(lèi)的多樣化:
針對(duì)污水性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi),研發(fā)出不同類(lèi)型的催化劑,降低項(xiàng)目的投資成本和運(yùn)行費(fèi)用。
(8)材料理化性質(zhì)優(yōu)良:
從源頭原輔料的選材上進(jìn)行嚴(yán)格把控,過(guò)程參數(shù)的嚴(yán)格控制,生產(chǎn)出來(lái)的催化劑產(chǎn)品粒度、密度都很接近,便于反應(yīng)器的設(shè)計(jì)和運(yùn)行參數(shù)的控制等。
(9)減少或無(wú)外加藥劑的使用量:
當(dāng)利用異相催化氧化技術(shù)用于前端時(shí),主要目的是為了斷鏈提高生化性而非COD的去除率,加之催化劑產(chǎn)品的高效性,極大地降低了雙氧水的投加量、酸堿調(diào)節(jié)量;當(dāng)用于末端深度處理時(shí),可采用無(wú)藥劑投加的臭氧催化氧化技術(shù)或適量藥劑投加的異相催化氧化技術(shù),綜合投資成本與運(yùn)行成本進(jìn)行技術(shù)選擇。
石灰乳投加系統(tǒng)與pH值自動(dòng)檢測(cè)儀進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制,根據(jù)反應(yīng)池pH值調(diào)節(jié)石灰乳投加量,控制反應(yīng)池內(nèi)pH值為8.5~9.0,同時(shí)反應(yīng)過(guò)程中鼓入空氣進(jìn)行曝氣,氧化廢水中的Fe2+,混合曝氣反應(yīng)時(shí)間取40min。
(2)絮凝反應(yīng)池。
絮凝池分兩級(jí),在一級(jí)絮凝池中加入絮凝劑,一級(jí)絮凝池快速攪拌,使原水與絮凝劑快速混合,攪拌槳邊緣線速度取0.5m/S;二級(jí)絮凝池慢速攪拌,使小絮凝體生成大的絮凝體,便于沉淀,攪拌槳邊緣線速度取0.2m/S。絮凝反應(yīng)時(shí)間取15~20min。
興化小型醫(yī)院污水處理設(shè)備一體化廢水凈化
(3)輻流式沉淀池。
Fe3+與石灰乳形成的氫氧化鐵沉渣沉降至沉淀池的底部,再由刮泥機(jī)將沉渣刮到底部的中央。回流栗從沉淀池的底部連續(xù)地將沉渣回流到混合反應(yīng)池中,回流比取12%~15%,剩余的沉渣由輸送栗送至尾礦濃縮機(jī)。輻流式沉淀池表面水力負(fù)荷取1.5m3/(m2.h)。
2.3.2 藥劑配制添加系統(tǒng)
(1)絮凝劑配制。
絮凝劑采用PAM高分子絮凝劑,PAM投加量為5mg/L,藥劑配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,絮凝劑消耗量在井下正常排水時(shí)為5kg/d,排水時(shí)為7.5kg/d。
(2)石灰乳液配制。
乳液配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,生石灰消耗量在井下正常排水時(shí)為1120kg/d,排水時(shí)為1680kg/d。本系統(tǒng)所有藥劑添加均由PLC根據(jù)工藝控制要求,自動(dòng)控制并設(shè)低液位報(bào)警提示。