常熟小型醫(yī)院一體化污水處理設(shè)備非標(biāo)定制
在廢水處理時(shí),根據(jù)鋼鐵廢水水質(zhì)特點(diǎn)及進(jìn)水水量,采用渦凹?xì)飧」に嚕苡行コ龔U水中的油脂、膠狀物及固體懸浮物等,石油類、固體懸浮物(SS)的去除率超過80%,BOD及COD的去除率可達(dá)60%以上。在廢水回用處理中,則采用傳統(tǒng)的絮凝—沉淀工藝,傳統(tǒng)工藝在成本和運(yùn)行安全上具有較大優(yōu)勢(shì)。將雨水與生產(chǎn)廢水混合進(jìn)行處理后回用大大減少中央水處理廠的自用水量,實(shí)現(xiàn)了鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能減排目標(biāo)。生產(chǎn)廢水處理循環(huán)回用系統(tǒng)采用如下工藝流程:
生產(chǎn)廢水首入提升泵房,提升泵坑進(jìn)水口設(shè)有濾網(wǎng)攔截粗大顆粒,由泵提升至細(xì)格柵間除去漂浮雜物和大顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量,廢水調(diào)節(jié)池出水用泵提升至渦凹?xì)飧〕厝コ蟛糠钟皖惣拜^輕的懸浮物,而后進(jìn)入絮凝反應(yīng)池加混凝劑進(jìn)行絮凝反應(yīng),反應(yīng)池出水后再進(jìn)入斜管沉淀池去除較重絮體,沉淀池出水自流入回用水池,由回用水供水泵供至全廠回用水用戶。雨水沉砂池輸送而來的回用雨水直接進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池與待處理的生產(chǎn)廢水混合后一并處理。沉淀池排放的污泥和氣浮池排出的浮渣排入泥渣池,經(jīng)泵加壓后送污泥濃縮池。
3、主要建、構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)提升泵房。
地下式鋼筋混凝土生產(chǎn)廢水提升泵房1座,尺寸:12m×6m×9m。用于提升廢水,以保證廢水能在后續(xù)處理構(gòu)筑物內(nèi)暢通的流動(dòng)。設(shè)置廢水一級(jí)提升泵組P301:3臺(tái)(2用1備),Q=275m3/h,H=12m,N=22kW。
(2)格柵間。
設(shè)計(jì)共建有地下式格柵間1座。尺寸:8.5m×4m×2.5m,分為兩格。有效柵寬900mm,齒耙間距8mm,溝渠寬1000mm。同時(shí),配有2臺(tái)回轉(zhuǎn)式固液分離機(jī),其自動(dòng)化程度高、分離效率高、動(dòng)力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無看管的情況下可保證連續(xù)穩(wěn)定工作,自身具有很強(qiáng)的自凈能力,不會(huì)發(fā)生堵塞現(xiàn)象,以減少日常維修工作量。
(3)生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池。
地下式鋼筋混凝土廢水調(diào)節(jié)池一座,尺寸:25m×12m×5.7m,分為兩格。水力停留時(shí)間2h。調(diào)節(jié)池水量波動(dòng)大,選擇水泵時(shí)可采用定頻和變頻水泵結(jié)合的方式。配置廢水調(diào)節(jié)池收油機(jī):2臺(tái),其收油能力10kg/h,浮油回收率98%,收油含水率小于3%;廢水二級(jí)提升泵組P302:3臺(tái),2用1備(其中1臺(tái)變頻調(diào)速),泵性能參數(shù):Q=550m3/h,H=15m,N=37kW。收油機(jī)的設(shè)置可有效去除不溶于廢水的油類,為后續(xù)渦凹?xì)飧」に嚋p輕廢水處理負(fù)荷,以確保廢水中油類去除率。
(4)渦凹?xì)飧〕亍?/span>
設(shè)地上式渦凹?xì)飧〕?座。單座渦凹?xì)飧〕氐闹饕夹g(shù)參數(shù):
尺寸:16.09m×3.05m×1.9m;處理水量:250m3/h;池體結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土;單池主要配套設(shè)備:3臺(tái)曝氣機(jī)、1臺(tái)刮渣機(jī)、1臺(tái)螺旋輸泥機(jī)。CAF渦凹?xì)飧⊙b置主要由曝氣區(qū)、氣浮區(qū)、回流系統(tǒng)、刮渣系統(tǒng)及排水系統(tǒng)等部分組成。其工作原理為:經(jīng)預(yù)處理的廢水進(jìn)入裝有渦凹曝氣機(jī)的曝氣區(qū),曝氣機(jī)通過底部中空葉輪的快速旋轉(zhuǎn),將水面上的空氣通過抽風(fēng)管道轉(zhuǎn)移到水下并把空氣粉碎成微氣泡,微氣泡與廢水中的固體污染物結(jié)合在一起,由于氣水混合物和液體之間密度的不平衡,產(chǎn)生了一個(gè)垂直向上的浮力,附著懸浮物(ss)的微氣泡上升到液面,通過刮渣機(jī)間斷地被鏈條刮泥機(jī)刮入污泥收集槽并排出系統(tǒng),凈化后的水由溢流槽溢流進(jìn)入后續(xù)處理設(shè)施。
渦凹?xì)飧」に囉捎谠O(shè)備占地面積小,且裝置沒有壓力容器、空壓機(jī)、循環(huán)泵等設(shè)備,因而節(jié)省投資,還具有運(yùn)行費(fèi)用低廉、處理、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
(5)絮凝反應(yīng)池。
地上式鋼筋混凝土絮凝反應(yīng)池2座。單座絮凝反應(yīng)池尺寸:6m×6m×3.5m,分為4格串連,第1格為混合池,后3格為絮凝池。單池主要配套設(shè)備:1臺(tái)快速攪拌機(jī)(混合池用),轉(zhuǎn)速20r/m;3臺(tái)慢速攪拌機(jī)(絮凝池用),轉(zhuǎn)速10r/m;1套液體混凝劑投加設(shè)備;1套聚炳烯酰胺(PAM)投加設(shè)備。采用PAM作為絮凝劑是PAM用作污水處理時(shí),對(duì)水中有機(jī)物去除效率高,且用量少,沉降速度快,制水成本低。
(6)斜管沉淀池。
2座。每座斜管沉淀尺寸:8m×6m×4.5m;型式:半地下式;池體結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土。設(shè)雙鋼絲繩牽引刮泥機(jī):1臺(tái);刮泥車運(yùn)行速度1m/min,池寬6m。斜管沉淀池縮短了顆粒沉降距離、增加了沉淀面積從而提高了處理效率,也避免了平流式沉淀池占地面積大、豎流式沉淀池深度大引起的施工困難等缺點(diǎn)。
(7)回用水池及回用水供水泵場(chǎng)。
設(shè)計(jì)共建有回用水池及回用水供水泵場(chǎng)1座?! 』赜盟貫榘氲叵率?,尺寸:25m×18m×3.9m。泵場(chǎng)尺寸:17m×4.5m,高出地面0.3m。泵場(chǎng)設(shè)備參數(shù):回用水供水泵組P303:3臺(tái),2用1備(其中1臺(tái)變頻調(diào)速),Q=500m3/h,H=62m,N=132kW。
4、結(jié)論
廢水回用工程設(shè)計(jì)的合理性是解決鋼鐵工業(yè)水資源緊缺的有效途徑。設(shè)計(jì)師在鋼鐵工業(yè)廢水處理與回用工程設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)處理工藝的選擇極為重要,這是確保廢水回用水質(zhì)能否達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。為了使投資不浪費(fèi)且確保供水的安全,生產(chǎn)廢水的水質(zhì)水量數(shù)據(jù)需進(jìn)行科學(xué)合理的確定。不同的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝,采用不同的工業(yè)污水的回用方式。外排廢水中主要污染物為懸浮物、油等,硬度較高,表觀體現(xiàn)為色度高、濁度較大;一般BOD5/COD值較低,可生化性較差,可不考慮生化處理工藝。
(2)盡可能減少自用水量,利用雨水資源,不僅達(dá)到節(jié)能減排,在運(yùn)行費(fèi)用上也大大減少了成本。應(yīng)提高各種反洗廢水的重復(fù)利用率,做到節(jié)能環(huán)保。
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(3)工程設(shè)計(jì)做到工藝流程順暢、總圖及工藝布置合理,確保生產(chǎn)順行,操作可靠,維護(hù)方便。
本次試驗(yàn),主要利用中試設(shè)備中的超濾膜對(duì)廢水進(jìn)行過濾處理。其原理是利用人工合成的,具有選擇透過性的超濾膜,以外界壓力作為推動(dòng)力,對(duì)廢水進(jìn)行分離的過程。
其分離工藝流程,主要分為兩種分離方式,一種為錯(cuò)流過濾,另一種為死端過濾。錯(cuò)流過濾是先用潛水泵從生產(chǎn)線循環(huán)水水池中將循環(huán)廢水提升至超濾設(shè)備原水箱中,原水箱中的廢水經(jīng)原水泵抽取進(jìn)入超濾膜組件中,在膜兩側(cè)的壓差作用下,分離成濃水和滲透液兩部分,其中無法穿透膜的雜質(zhì)被截留在膜的外表面(濃水側(cè)),并回流進(jìn)入原水箱中再次處理;透過膜的滲透液,即清澈的產(chǎn)水進(jìn)入產(chǎn)水箱中,最終達(dá)到廢水被分離的目的,在本次試驗(yàn)中,產(chǎn)水被溢流回循環(huán)水水池。死端過濾則是關(guān)閉回流管路,讓所有原水全部從超濾膜過濾,截留雜質(zhì)保留在膜組件內(nèi),其他同錯(cuò)流過濾流程相同。
2、試驗(yàn)過程及結(jié)果討論
本次試驗(yàn)主要分為三個(gè)階段:第一階段,針對(duì)生產(chǎn)線循環(huán)廢水進(jìn)行試運(yùn)行,查看中試裝置是否可以適用于此過程;第二階段,采用錯(cuò)流過濾方式連續(xù)處理循環(huán)廢水,檢測(cè)超濾膜運(yùn)行情況;第三階段,采用死端過濾方式連續(xù)處理循環(huán)廢水,檢測(cè)超濾膜運(yùn)行情況。本次試驗(yàn)進(jìn)行了20d左右,設(shè)備預(yù)調(diào)試用了6d時(shí)間。
2.1 膜設(shè)備適用性測(cè)試
第一階段實(shí)驗(yàn)是超濾膜中試設(shè)備處理白水循環(huán)池水,間斷運(yùn)行了3d,每天11h,合計(jì)運(yùn)行33h。參數(shù)設(shè)置為進(jìn)水流量8m3/h左右,產(chǎn)水流量3m3/h左右。進(jìn)水為乳白色牛奶狀的原水,經(jīng)過超濾膜處理所得產(chǎn)水箱的產(chǎn)水始終非常清澈。
該印刷廠主體生化處理工藝為:厭氧池→好氧池采用厭氧池前置的AO工藝處理廢水。由于該廠COD值較高,BOD/COD較低可生化性差,色度與SS都較高,因此在進(jìn)入生化池前需對(duì)其進(jìn)行絮凝處理,用于部分脫色及除去大部分的SS,COD以提高廢水的可生化性。但還原染料、硫化染料、冰染料的大量使用使得該廢水的化學(xué)絮凝效果相對(duì)較差,且化學(xué)絮凝劑的投加量較大,絮凝污泥的產(chǎn)生量隨之增加,加重系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。因此本文開發(fā)出相對(duì)高效的微生物絮凝劑并復(fù)配PAC應(yīng)用于該系統(tǒng)以解決上述問題。并通過實(shí)驗(yàn)論述其處理效果。
1.2 菌種的來源
菌種取自該廠生化處理池中的活性污泥和剩余污泥經(jīng)過篩選,培養(yǎng)及馴化后得到的高效穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)菌種Q03。
1.3 化學(xué)試劑
PAC:無機(jī)絮凝劑聚合氯化鋁,工業(yè)級(jí),其中Al2O3含量為29%~30%。
1.4 微生物絮凝劑(MBF)的制備
將菌株接種到發(fā)酵培養(yǎng)基中(接種量為體積的2%),振蕩培養(yǎng)96h(120r/min,30℃)所得發(fā)酵菌液即為本實(shí)驗(yàn)采用的微生物絮凝劑XQ03。
1.5 主要儀器
立式壓力蒸汽滅菌器(LDZX-75KB);高效離心機(jī)(AvantiJ-25XP);六聯(lián)攪拌器(JJ-6);電子天平(AL204-IC);恒溫振蕩培養(yǎng)箱(HZQX100);分光光度計(jì)(752S)
1.6 實(shí)驗(yàn)方法
根據(jù)GBT16881-2008《水的混凝沉淀試杯試驗(yàn)》進(jìn)行絮凝試驗(yàn)1.6.1MBF或PAC單獨(dú)應(yīng)用處理印染廢水取500mL廢水于1L燒杯中然后置于六聯(lián)攪拌器上,在120r/min轉(zhuǎn)速下快速攪拌,加入不同量的XQ03或PAC或兩者復(fù)配藥劑,然后在120r/min下攪拌1min后慢速(40r/min)攪拌10min,沉降15min后取上清液在550nm波長下測(cè)吸光度值