原除塵系統(tǒng)中設負壓反吹風布袋除塵器兩臺(原設計一用一備),單臺過濾面積為10000 m2,處理風量550000m3/h,該除塵系統(tǒng)于1993年建成投運。據(jù)現(xiàn)場測定,該系統(tǒng)主要存在以下問題:
1)高爐出鐵口的除塵設施不完善,在高爐出鐵口開、堵口時,因主鐵溝蓋需吊離爐口,不能密閉,側吸罩不能*控制煙氣外溢,對車間環(huán)境造成嚴重污染。
2)無論是擺動流槽,還是撇渣器處的密閉罩,其罩體的幾何尺寸都偏小,熱煙氣的緩沖空間不夠且風量偏小,導致罩內煙氣外溢造成崗位污染。
3)除塵管網(wǎng)布置不合理,原系統(tǒng)中三個出鐵口的除塵管道相互獨立,直通除塵器前集氣箱,由于管道的布置空間限制,增加了許多彎頭與折返,導致整個管網(wǎng)的通風阻力增加。
4)反吹布袋除塵器反吹力度較弱,氣動三通切換閥關閉不嚴,除塵器清灰效果較差。
鑒于上述原因,中鋼集團天澄環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜墓こ碳夹g人員,對煉鐵廠三高爐爐前除塵系統(tǒng)進行改造。
將出鐵場除塵與爐頂上料除塵劃分為兩個獨立的除塵系統(tǒng)。大系統(tǒng)(52萬m3/h風量)控制出鐵口側吸罩、撇渣器、擺動流槽及渣鐵溝煙塵。通過倒場閥門進行風量切換。小系統(tǒng)(風量為29.5萬m3/h)控制爐頂上料及三個出鐵口頂吸罩煙塵,設為常開狀態(tài)。具體改造方案如下;
- 增設出鐵口側吸罩、出鐵口活動頂吸罩(下圖為出鐵狀態(tài))
- 擺動流槽采用整體可移動密閉罩。加頂吸抽風及一個側吸口抽風;
- 鐵溝、渣溝采用內襯保溫材料的分段弧形蓋板密閉,渣鐵分離處(撇渣器)設密封抽風罩,通過完善密封達到抑制鐵溝及渣溝的揚塵。同時解決撇渣器放殘鐵時的煙塵污染問題;
- 將反吹風布袋除塵器保留現(xiàn)有立柱、灰斗及中箱體,將其改造成兩臺長袋低壓脈沖袋(過濾面積分別為8208m2和4337m2),將大系統(tǒng)、小系統(tǒng)的布袋除塵器合并在一個除塵器內,共用輸卸灰系統(tǒng)。改造后除塵器排放濃度≤30 mg/N.m3、崗位濃度≤10 mg/N.m3。
- 采用變頻調速,在不出鐵時對電機進行調速,從而達到節(jié)能