hbzhan內(nèi)容導讀:首鋼京唐公司的海水淡化工程于2005年開始籌建,該海水淡化聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)于2011年10月份成功投產(chǎn),該系統(tǒng)可有效調(diào)節(jié)鋼鐵廠的燃氣、蒸汽、電、水平衡,充分體現(xiàn)了鋼鐵廠“循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排”的建廠理念,是我們首鋼京唐公司海水淡化項目zui顯著的特點。
首鋼京唐公司的海水淡化工程于2005年開始籌建,鑒于為冶金行業(yè)*個海水淡化工程,鋼鐵廠為吹沙造地而成,對周邊海域的海水情況還不了解,其淡化成品水供應(yīng)鋼鐵廠全廠除鹽水用戶。另外,結(jié)合鋼鐵廠有余熱的實際情況,我們設(shè)計選擇了低溫多效工藝,總的規(guī)模為5萬噸/天,共分4套裝置,每套海水淡化裝置可以根據(jù)供水量的變化進行調(diào)整,設(shè)備出水率可在額定能力的50~100%范圍內(nèi)運行,使得其在運行中有了極大的靈活性,可以較好適應(yīng)鋼鐵的實際生產(chǎn)需要,另外,還可以有效利用鋼鐵廠的富余蒸汽能源,避免夏季富裕蒸汽的放散。
當時建設(shè)4套機組是分了兩步走,*步是引進法國SIDEM公司的兩套機組,二步兩套機組我們在消化吸收一步機組的基礎(chǔ)上,進行了改進,充分發(fā)揮首鋼集團的優(yōu)勢,由首鋼工程公司完成了全部的工廠設(shè)計及設(shè)備成套,由首鋼機電公司機械廠完成了主蒸發(fā)器的機械制造,由首鋼京唐公司完成了系統(tǒng)調(diào)試。
機組投產(chǎn)初期采用的是MED-TVC工況,就是使用較高壓力等級的富余蒸汽作為淡化裝置的主動力蒸汽,但是我們一直有一種想法,就是要降低主動力蒸汽的壓力及溫度,做到正真小于70℃的低溫運行。2009年我們著手進行海水淡化裝置前置汽輪發(fā)電機的工程改造。
該技術(shù)創(chuàng)新性地將低溫多效裝置與汽輪機組合,可直接利用汽輪機末端或其他低壓汽源的低溫、低壓蒸汽進行海水淡化,同時該工藝仍可利用其他壓力較高的富余蒸汽進行海水淡化,并且,系統(tǒng)還可以實現(xiàn)汽輪機排汽與其他壓力較高的富余蒸汽同時進汽進行海水淡化。即:不僅可以在TVC工況下運行,還可以在純MED工況及MED+TVC工況下運行。其中,在MED工況下,充分實現(xiàn)了能量的梯級利用,不僅大幅度降低了海水淡化的運行成本,還產(chǎn)生了額外的發(fā)電效益。
系統(tǒng)在該工況下運行,可以節(jié)約制水成本;目前我們的綜合制水(除鹽水)成本大概為每噸水6元多一點,同比我們外購水庫水再制成除鹽水每噸便宜了3元左右。
另外,我們zui近在做通過系統(tǒng)和流程創(chuàng)新進一步降低海水淡化制水成本的工作。我們提出幾個字:熱膜耦合、水電共生;目前結(jié)合這個思路,正在設(shè)計二期5萬噸/天的海水淡化項目。
二期項目中,我們將進一步加大創(chuàng)新力度,主要體現(xiàn)在幾個方面:一是在進一步優(yōu)化海水淡化聯(lián)合發(fā)電技術(shù)的同時實現(xiàn)設(shè)備的大型化;二是利用電站直流冷卻海水進行熱法淡化;三是利用熱法濃鹽水進行膜法淡化;四是提取濃鹽水中的鈣鎂離子生產(chǎn)副產(chǎn)品;五是使?jié)恹}水達到一定濃度送外部堿廠實現(xiàn)增值;六是將海水淡化的不同產(chǎn)品水進行不同方面的應(yīng)用,部分產(chǎn)品水進行礦化、消毒等處理制成生活水、瓶裝、桶裝飲用水進行銷售,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延長。針對以上流程我們已經(jīng)開展了一段時間的試驗工作,可以說也取得了一定效果。我們的目的就是一個,降低海水淡化的運行成本。
另外,首鋼集團還在首鋼京唐公司規(guī)劃了近期及遠期海水淡化規(guī)模,在確保企業(yè)自身需求的同時,考慮向首都北京及周邊城鎮(zhèn)供水,總規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為400萬噸/天。希望為緩解中國特別是華北地區(qū)淡水緊缺的局面貢獻我們的力量。
首鋼京唐公司的海水淡化工程于2005年開始籌建,鑒于為冶金行業(yè)*個海水淡化工程,鋼鐵廠為吹沙造地而成,對周邊海域的海水情況還不了解,其淡化成品水供應(yīng)鋼鐵廠全廠除鹽水用戶。另外,結(jié)合鋼鐵廠有余熱的實際情況,我們設(shè)計選擇了低溫多效工藝,總的規(guī)模為5萬噸/天,共分4套裝置,每套海水淡化裝置可以根據(jù)供水量的變化進行調(diào)整,設(shè)備出水率可在額定能力的50~100%范圍內(nèi)運行,使得其在運行中有了極大的靈活性,可以較好適應(yīng)鋼鐵的實際生產(chǎn)需要,另外,還可以有效利用鋼鐵廠的富余蒸汽能源,避免夏季富裕蒸汽的放散。
當時建設(shè)4套機組是分了兩步走,*步是引進法國SIDEM公司的兩套機組,二步兩套機組我們在消化吸收一步機組的基礎(chǔ)上,進行了改進,充分發(fā)揮首鋼集團的優(yōu)勢,由首鋼工程公司完成了全部的工廠設(shè)計及設(shè)備成套,由首鋼機電公司機械廠完成了主蒸發(fā)器的機械制造,由首鋼京唐公司完成了系統(tǒng)調(diào)試。
機組投產(chǎn)初期采用的是MED-TVC工況,就是使用較高壓力等級的富余蒸汽作為淡化裝置的主動力蒸汽,但是我們一直有一種想法,就是要降低主動力蒸汽的壓力及溫度,做到正真小于70℃的低溫運行。2009年我們著手進行海水淡化裝置前置汽輪發(fā)電機的工程改造。
該技術(shù)創(chuàng)新性地將低溫多效裝置與汽輪機組合,可直接利用汽輪機末端或其他低壓汽源的低溫、低壓蒸汽進行海水淡化,同時該工藝仍可利用其他壓力較高的富余蒸汽進行海水淡化,并且,系統(tǒng)還可以實現(xiàn)汽輪機排汽與其他壓力較高的富余蒸汽同時進汽進行海水淡化。即:不僅可以在TVC工況下運行,還可以在純MED工況及MED+TVC工況下運行。其中,在MED工況下,充分實現(xiàn)了能量的梯級利用,不僅大幅度降低了海水淡化的運行成本,還產(chǎn)生了額外的發(fā)電效益。
系統(tǒng)在該工況下運行,可以節(jié)約制水成本;目前我們的綜合制水(除鹽水)成本大概為每噸水6元多一點,同比我們外購水庫水再制成除鹽水每噸便宜了3元左右。
另外,我們zui近在做通過系統(tǒng)和流程創(chuàng)新進一步降低海水淡化制水成本的工作。我們提出幾個字:熱膜耦合、水電共生;目前結(jié)合這個思路,正在設(shè)計二期5萬噸/天的海水淡化項目。
二期項目中,我們將進一步加大創(chuàng)新力度,主要體現(xiàn)在幾個方面:一是在進一步優(yōu)化海水淡化聯(lián)合發(fā)電技術(shù)的同時實現(xiàn)設(shè)備的大型化;二是利用電站直流冷卻海水進行熱法淡化;三是利用熱法濃鹽水進行膜法淡化;四是提取濃鹽水中的鈣鎂離子生產(chǎn)副產(chǎn)品;五是使?jié)恹}水達到一定濃度送外部堿廠實現(xiàn)增值;六是將海水淡化的不同產(chǎn)品水進行不同方面的應(yīng)用,部分產(chǎn)品水進行礦化、消毒等處理制成生活水、瓶裝、桶裝飲用水進行銷售,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延長。針對以上流程我們已經(jīng)開展了一段時間的試驗工作,可以說也取得了一定效果。我們的目的就是一個,降低海水淡化的運行成本。
另外,首鋼集團還在首鋼京唐公司規(guī)劃了近期及遠期海水淡化規(guī)模,在確保企業(yè)自身需求的同時,考慮向首都北京及周邊城鎮(zhèn)供水,總規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為400萬噸/天。希望為緩解中國特別是華北地區(qū)淡水緊缺的局面貢獻我們的力量。
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