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某食品企業(yè)主要生產番茄制品、罐裝飲料、利樂包飲料和方便面系列食品,廢水主要來自來料加工過程的清洗廢水。廢水水量為50-120m3/d,設計水量定為120m3/d。廢水在生產車間內部經旋轉格柵和三級隔油設施后排出,根據廠方提供的資料,結合實驗室測定,得到廢水水質見表1。根據當地環(huán)保部門的要求,該企業(yè)污水排放要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》的二級標準方可排放。
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2 廢水處理工藝
2.1 工程特點
①該廠廢水具有水量小,有機物和懸浮物濃度較高,排放水濃度、水量不均勻的特點,廢水的主要成分屬于可生化物降解有機物,對微生物無毒害與抑制作用,具有較好的可生化性。
②該工程要求工期緊,投資少。按甲方要求,在原有土建、水池基本不變的條件下,盡量利用已有池體,進行改造設計。
2.2 AB生化處理
AB法是吸附生物降解法的簡稱。它由污泥負荷率較高的A段和污泥負荷率較低的B段二級活性污泥系統(tǒng)串聯組成,并分別有獨立的污泥回流系統(tǒng),和常規(guī)活性污泥法相比,AB法具有以下特點:①A,B兩段有各自*的微生物群體,所以處理效果穩(wěn)定;②AB工藝對CODcr,BOD5,SS,N,P的去除率一般均高于常規(guī)活性污泥法;③A段負荷高達2-6kg[BOD5]/(kS[MLSS]·d),具有很強的抗沖擊負荷能力,同時具有對pH值、有毒物影響的緩沖能力;④A段活性污泥吸附能力較強,能吸附污水中某些重金屬、難降解有機物以及氮、磷等植物性營養(yǎng)物質。
本工藝生化處理采用AB法,通過吸附、絮凝、分解和沉淀等作用,以較低的能耗取得較高的處理效率,獲得良好的出水水質。
2.3 處理工藝流程
廢水處理工藝流程見圖1
整個工藝中各部位排出的污泥通過污泥濃縮池濃縮和脫水處理系統(tǒng)處理后外運,污泥濃縮池上清液和脫水系統(tǒng)濾出液回系統(tǒng)處理。
3 構筑物主要設計參數
3.1 調節(jié)池
鑒于該處理站原有閑置水池,其平面尺寸為8.0mx3.8 m,有效水深1.95 m,有效儲水容積為60m3。則可得到其水力停留時間為12h,滿足對水量的調節(jié)要求,因此對該池進行改造即可利用作為本工藝的調節(jié)池。為防止污染物沉淀,達到水質均和作用,調節(jié)池采用空氣攪拌。
3.2 氣浮池
回流比為30%,設計水力停留時間為40min,該設備為一體化設備,總體尺寸為5.7m×4.6m,有效水深1.8 m。反應區(qū)投加聚合氯化鋁(PAC),根據進水水質及出水水質調整加藥量,投加量為40—60 mg/L。
3.3 AB活性污泥池
AB級有效停留時間為19.8h,A段設計負荷為2.2—2.7 kg[CODcr]/(m3·d),有效停留時間為8.2 h;B段設計負荷為0.08-0.38 kg[CODcr]/(m3·d),有效停留時間為11.6h。污泥回流比取150%。采用鼓風曝氣,空氣經平板式微孔曝氣器進入水中,氣水比為15:1。
3.4 污泥處置
AB兩段產生的剩余污泥和氣浮池浮渣一并排人污泥濃縮池,其有效容積為39m3,濃縮池出泥由壓濾機壓濾至泥餅,然后外運處置。
4 處理效果及技術經濟指標
4.1 處理效果
本工程于2001年12月投入試運行,生化處理的菌種來源于該市河東污水處理廠,經過3個月的工程調試進入穩(wěn)定運行狀態(tài),至今穩(wěn)定。該市環(huán)境監(jiān)測站對該廠生產廢水進行了檢測,結果表明:CODcr,SS,BOD5,NH3-N,動植物油等平均值均符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)有關規(guī)定。檢測結果見表2。進出水的取樣點分別為該處理站的進水口和出水口處。
表2 廢水檢測結果及評價
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4.2 技術經濟指標
廢水處理工程主要技術經濟指標見表3。
表3 主要技術經濟指標
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5 結論
采用混凝氣浮-AB法組合工藝處理食品生產廢水,經過工程實踐運行表明,該工藝具有處理效果好,運行穩(wěn)定等特點,將氣浮法與生物法結合起來,對油的去除達到了更好的效果,其它各項污染指標也均可達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》的二級標準,是一種值得在該行業(yè)推廣的水處理技術。
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