衛(wèi)生填埋是目前國內(nèi)外應(yīng)用zui廣泛的城市垃圾處置方式,填埋垃圾中有機物質(zhì)分解產(chǎn)生的水和垃圾中的游離水、降水以及滲入的地下水,通過淋溶作用形成的垃圾滲濾液〔1〕,是一種含高濃度氨氮和難降解有機物、成分十分復(fù)雜、危害性大的廢水〔2〕,還含有重金屬和有毒污染物,如不妥善處理會對周圍環(huán)境及地下水造成嚴(yán)重污染。
垃圾滲濾液處理設(shè)備規(guī)格尺寸價格食品污水
山西某固廢處置中心主要負(fù)責(zé)城市生活垃圾處理工程,填埋庫容為320萬m3,處理量為400 t/d。初建時,該固廢處置中心的滲濾液未設(shè)置廢水處理裝置,主要通過導(dǎo)排管收集排入調(diào)節(jié)池,后回噴至填埋場。隨著垃圾滲濾液的逐年增加,回灌工藝已無法對滲濾液進行有效處理,生活垃圾填埋場需增設(shè)廢水處理裝置,以達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)排放要求。
1 水質(zhì)與水量
根據(jù)建設(shè)方提供資料、現(xiàn)場考察和處理后的有關(guān)要求〔3〕,經(jīng)建設(shè)方確認(rèn)后,設(shè)計水質(zhì)和排放要求如表 1所示。滲濾液處理站的設(shè)計規(guī)模確定為100 m3/d,運行時間為24 h。
2 工藝流程及特點
垃圾滲濾液處理設(shè)備規(guī)格尺寸價格食品污水
垃圾滲濾液廢水成分復(fù)雜,其水質(zhì)水量因填埋垃圾組成、規(guī)模大小、填埋方式、埋齡以及季節(jié)的不同會出現(xiàn)很大的差異,一直是工業(yè)廢水處理的難點。滲濾液的處理技術(shù)主要有物化法、生化法以及土地處理。目前,滲濾液的處理以生物法為主,處理效果較好的生物法主要有好氧處理、厭氧處理及好氧-厭氧結(jié)合的方法。研究表明,厭氧-好氧組合工藝處理垃圾滲濾液是一種經(jīng)濟、有效的方法〔4〕,既能充分發(fā)揮厭氧生物法的優(yōu)點,又能達(dá)到很好的生物脫氮效果。生化處理后廢水中的COD多為難降解有機物,反滲透技術(shù)可進行有效的深度處理〔5〕,確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。結(jié)合工程實際情況綜合評估后,確定采用物化—生化—反滲透工藝處理該工程產(chǎn)生的垃圾滲濾液,設(shè)計主要工藝流程如圖 1所示。
圖 1 廢水處理工藝流程
垃圾滲濾液中SS較高,通過絮凝沉淀可對SS進行有效去除。選用聚合氯化鋁(PAC)作為絮凝劑,為去除滲濾液中含有的重金屬,同時投加石灰乳。廢水由提升泵泵入管道混合器使藥劑和滲濾液充分混合,之后流入沉淀池進行泥水分離。
沉淀池上清液由管道泵泵入升流式厭氧反應(yīng)器(UASB),內(nèi)設(shè)氣、固、液三相分離器。待處理的廢水從反應(yīng)器底部進入配水系統(tǒng),與污泥床中的污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解廢水中的有機物,轉(zhuǎn)化為沼氣,經(jīng)三相分離器將沼氣收集并分離出反應(yīng)器,污泥沉淀后返回污泥床,出水經(jīng)溢流堰排除。UASB可大幅度去除廢水中的有機物,減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的處理負(fù)荷,減少工程投資。
厭氧出水經(jīng)收集系統(tǒng)自流入好氧生化系統(tǒng):SBR反應(yīng)池+外置式膜生化反應(yīng)器(MBR)。
SBR生化池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,無污泥回流系統(tǒng)。MBR是膜分離技術(shù)與生物技術(shù)有機結(jié)合的新型廢水處理技術(shù),利用膜分離設(shè)備將生化反應(yīng)池中的活性污泥和大分子有機物質(zhì)截留住,使得系統(tǒng)內(nèi)維持較高的微生物濃度,從而提高了反應(yīng)裝置對污染物的整體去除效果,去除滲濾液中難降解的有機物和氨氮;并且該反應(yīng)器可實現(xiàn)水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)分別控制,運行操作更加靈活。
MBR分為內(nèi)置式和外置式兩種。外置式MBR采用錯流式管式超濾膜,每條超濾環(huán)路設(shè)有循環(huán)泵,可使活性污泥在膜管中形成紊流狀態(tài),從而避免了污泥在膜管中的堵塞,因此選用外置式MBR。
為使出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),強化排水安全防護,方案zui后設(shè)置了反滲透(RO)系統(tǒng),其在壓力驅(qū)動下,借助于半透膜的選擇截留作用將溶液中的溶質(zhì)與溶劑分開,是有效的深度處理方式。反滲透裝置會產(chǎn)生20%~25%的濃縮液,濃縮液具有不可降解污染物濃度高、難處理等特點,處置不當(dāng)會產(chǎn)生二次污染,考慮到本地區(qū)蒸發(fā)量大于降雨量的特點,可將濃縮液通過現(xiàn)有回噴系統(tǒng)回噴至垃圾堆體,不外排。
2.1 預(yù)處理工藝
調(diào)節(jié)池:滲濾液經(jīng)導(dǎo)排管收集輸送到調(diào)節(jié)池,進行水質(zhì)水量的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池利用填埋場現(xiàn)有構(gòu)筑物,為有效地阻止臭氣自由揮發(fā)給大氣造成污染,減少雨水流進池內(nèi),減少污水的處理量,在滲濾液調(diào)節(jié)池上安裝浮蓋膜,浮蓋采用2.0 mm厚的HDPE膜,通過焊接成為覆蓋膜整體。調(diào)節(jié)池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),共2座,尺寸為30 m×15 m×6 m,有效容積為4 750 m3,配備50GW10-10-0.75型號提升泵2臺(1用1備),同時調(diào)節(jié)池內(nèi)沿池壁四周設(shè)置閉路氣體收集管系統(tǒng),用于收集污水產(chǎn)生的氣體,然后高空排放。
混凝反應(yīng)裝置:均質(zhì)后的滲濾液經(jīng)提升泵流經(jīng)管道混合器,與藥劑混合均勻后流入豎流沉淀池進行固液分離,在廢水流經(jīng)管道混合器前通過加藥裝置分別計量投加PAC和石灰。配備DN 50管道混合器1臺;80 L的加藥裝置2臺,D 1.4 m×1.0 m加藥罐2個,ACS602型號加藥泵2臺,分別用于投加PAC和石灰。
沉淀池:選用豎流式沉淀池,中心進水管進水,由周邊出水,靠空氣壓力進行排泥。沉淀池是預(yù)處理的重要組成部分,主要去除廢水中細(xì)小的懸浮物、膠體污染物質(zhì)和重金屬。雙面搪瓷結(jié)構(gòu),共1 座。尺寸為3.82 m×4.2 m,有效容積為34 m3,HRT 為5 h,配備50GW10-10-0.75型號污泥泵1臺,50GW10-10-0.75型號管道泵2臺(1用1備)。
2.2 生化處理工藝
UASB反應(yīng)器:沉淀池出水泵入升流式厭氧反應(yīng)器UASB,厭氧將原污水中非溶解性有機物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C物,將難降解的有機物轉(zhuǎn)化為易生物降解的有機物,提高廢水的可生化性。地上式,雙面搪瓷結(jié)構(gòu),共1座。設(shè)計處理流量5 m3/h,容積負(fù)荷2.29 kg/(m3·d),平面尺寸D 6.11 m×8.4 m,HRT 55 h,配備50GW10-10-0.75型號內(nèi)循環(huán)泵1臺,用于污泥循環(huán)。
SBR反應(yīng)池:厭氧處理后滲濾液自流入SBR生化池。由鼓風(fēng)曝氣機間歇式曝氣,曝氣4 h,停曝2 h,循環(huán)進行。雙面搪瓷結(jié)構(gòu),共1座。尺寸為D 4.58 m×4.2 m,HRT 為 14 h,配備SBR曝氣裝置1套,50GW10-10-0.75型號回流泵1臺,將MBR反應(yīng)器的污泥回流至SBR反應(yīng)池。
外置式MBR反應(yīng)器:MBR采用膜組件進一步去除廢水中的有機物,強化生物反應(yīng)。膜組件采用單排式膜架,尺寸為1.73 m×0.875 m×2.3 m,反應(yīng)器采用中空纖維超濾膜,底部設(shè)有孔管,孔徑為3 mm,用以沖洗膜和曝氣。玻璃鋼結(jié)構(gòu),共1座。尺寸為3 m×3 m×3 m,容積為22 m3,HRT為4.5 h,配備膜組件1組,膜面積共計125 m2。
2.3 污泥處理工藝
污泥濃縮池可有效降低污泥含水率,從而大大降低污泥的體積,降低后續(xù)處理的負(fù)荷,但濃縮的污泥含水率仍然較高,需進行污泥脫水。沉淀池、厭氧池、MBR產(chǎn)生的污泥經(jīng)管道收集排入污泥池,濃縮處理后的污泥經(jīng)板框壓濾機脫水后外運到填埋場填埋,壓濾液、濃縮池上清液回流至調(diào)節(jié)池再處理。玻璃鋼結(jié)構(gòu),共1座。污泥處理量為1 m3/h,尺寸為3 m×3 m×3 m,濃縮時間為10 h,配備50GW10-10-0.75型號污泥泵2臺(1用1備)。
2.4 深度處理工藝
RO系統(tǒng):生化處理后的廢水進入RO系統(tǒng),進一步純化廢水。設(shè)計采用RO-40型反滲透裝置1套,包括:提升泵、保安過濾器、高壓泵、反滲透組件、配套儀表、閥門、管件及本體組架以及加藥、清洗設(shè)備等。配備80 L的加藥裝置1臺,D 1.4 m×1.0 m加藥罐1個,ACS602型號加藥泵1臺,用于投加鹽酸。
清水池:MBR出水由自吸泵提升至清水池。清水池內(nèi)設(shè)置1臺反沖洗水泵,用于MBR和反滲透裝置的沖洗以及加藥罐的用水。玻璃鋼結(jié)構(gòu),共1座。平面尺寸為 3 m×3 m×3 m,配備CDL4-30型號反沖洗泵2臺(1用1備),CDL4-4型號自吸泵2臺(1用1備)。
2.5 控制系統(tǒng)
2.5.1 PLC自控系統(tǒng)
整個系統(tǒng)采用“集中監(jiān)測、分散控制”的方式。工業(yè)控制計算機作為*操作工作站,用1臺工控機和DCS組態(tài)軟件組態(tài)。根據(jù)工藝要求,控制系統(tǒng)的控制范圍是:廢水生化處理系統(tǒng)(加藥系統(tǒng)、各類水箱、各類水泵及故障監(jiān)控等)。
2.5.2 控制間
控制間內(nèi)設(shè)置PLC自控系統(tǒng)、配電柜、水質(zhì)監(jiān)測儀、反滲透出水監(jiān)測儀,控制和監(jiān)測水質(zhì)的變化情況。輕鋼結(jié)構(gòu),共1間。平面尺寸為2.7 m×10 m×3.0 m。
3 運行效果
工程調(diào)試及運行結(jié)果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到了《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889—2008)排放標(biāo)準(zhǔn)。處理達(dá)標(biāo)后的中水,部分送至廢物廠綜合利用,剩余部分回用于垃圾填埋場生產(chǎn)用水(包括填埋區(qū)抑塵灑水、道路灑水、洗車用水)和廠區(qū)綠化用水。工藝各單元COD和NH3-N處理效果如表 2所示。
4 成本分析
工程總投資799.99萬元,其中土建工程118.35萬元,設(shè)備和材料費用537.08萬元,其他114.56萬元。運行成本為:人工 8元/t,電費5元/t,藥劑費0.615 4元/t,膜更換費用0.783 8元/t,合計噸水運行費用14.40 元。
5 結(jié) 論
生化法輔助絮凝沉淀預(yù)處理和反滲透深度處理可有效去除垃圾滲濾液中的污染物,可達(dá)到回用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有適應(yīng)性強、效果明顯、運行穩(wěn)定的優(yōu)勢。該工程運行后,大大減輕了該項目對周邊環(huán)境的影響,具有顯著的環(huán)境效益、社會效益和較好的經(jīng)濟效益。
低能耗、高負(fù)荷的UASB與SBR相結(jié)合的處理工藝是有效去除垃圾滲濾液中有機物及氨氮的方式,是該系統(tǒng)工藝的主體處理工藝。
滲濾液廢水在生化蒸發(fā)階段會產(chǎn)生一定的有害氣體及臭味,對大氣環(huán)境有一定的影響。
該系統(tǒng)采用PLC自控系統(tǒng),自動化程度高,操作簡單,管理方便,可實現(xiàn)自動遠(yuǎn)程控制,該工藝靈活性好,占地面積小,易于在土地面積有限的廠區(qū)推行。