江蘇某化工企業(yè)是一家生產(chǎn)苯及其衍生物的企業(yè),其排放污水主要包括:粗苯精制工藝廢水、軸承密封排污水、甲醇裂解廢水、清洗貯槽污水、初期雨水、地面沖洗水、生活污水等,其中含苯、甲苯、二甲苯排污水約占 總排放量的95%,該類(lèi)廢水生物毒性大、生物可降解能力差,因此處理難度較大。借鑒同類(lèi)廢水處理的工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)〔1, 2〕,采用以新型微電解處理工藝技術(shù)為核心的全物化處理工藝路線(xiàn),達(dá)到破壞苯環(huán)結(jié)構(gòu)、提高污水可生物降解能力和去除部分COD 及SS 的目的,在此預(yù)處理基礎(chǔ)上,再與其他廢水合并后經(jīng)生化處理,從而達(dá)到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。整套工藝全部為新建設(shè)備,處理規(guī)模10 t/h。
濰坊容氣氣浮機(jī)設(shè)備質(zhì)量好做工好廠(chǎng)家
濰坊容氣氣浮機(jī)設(shè)備質(zhì)量好做工好廠(chǎng)家
濰坊容氣氣浮機(jī)質(zhì)量好做工好
1 廢水來(lái)源及工藝流程
1.1 廢水來(lái)源及處理目標(biāo)
廢水由工業(yè)生產(chǎn)中的6 種廢水混合而成,其中粗苯精制工藝廢水1.33 m3/h,主要含有有機(jī)物、苯、甲苯、二甲苯和硫化物等污染物;軸承密封廢水7.3m3/h,主要含有懸浮物、苯、甲苯;甲醇裂解排廢水0.06 m3/h,主要含有有機(jī)物、懸浮物和甲醇;以及沖洗水、初期雨水和生活污水共1.31 m3/h。
進(jìn)水水質(zhì):COD 7 500 mg/L,甲苯95 mg/L,二甲苯35 mg/L,硫化物200 mg/L,SS 500 mg/L,氨氮35mg/L,石油類(lèi)40 mg/L,揮發(fā)酚7.76 mg/L。產(chǎn)水水質(zhì):COD≤500 mg/L,甲苯≤0.5 mg/L,二甲苯≤1.0 mg/L,硫化物≤1.0 mg/L,SS≤400 mg/L,氨氮≤25 mg/L,石油類(lèi)≤20 mg/L,揮發(fā)酚≤2.0 mg/L。
上述污水經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中規(guī)定的三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2 廢水處理工藝流程
針對(duì)該企業(yè)的廢水特點(diǎn),采用分段分治的方法,對(duì)含有苯及其衍生物的污水首先采用物化的方法處理,然后再與可生化性較好的其他廢水混合,進(jìn)入生化反應(yīng)池一同進(jìn)行處理。
廢水處理工藝流程如圖 1 所示。
濰坊容氣氣浮機(jī)質(zhì)量好做工好
圖 1 廢水處理工藝流程
由圖 1 可見(jiàn),粗苯加氫廢水和甲醇裂解廢水首先經(jīng)過(guò)鐵炭微電解處理后進(jìn)入兩級(jí)沉淀池,軸承密封廢水采用氣浮為核心的處理工藝處理后并入兩級(jí)沉淀池,兩級(jí)沉淀池出水與沖洗水、初期雨水和生活污水混合后進(jìn)入生化反應(yīng)池,處理后出水達(dá)到國(guó)家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備尺寸
(1)集水池1#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=2.3 m×2.3 m×4.0 m,有效容積V=15 m3,水力停留時(shí)間10 h。
(2)鐵炭微電解反應(yīng)器:1 臺(tái),設(shè)計(jì)尺寸D1.6 m×4.0 m,水力停留時(shí)間2 h。
(3)集水池2#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=5.3 m×5.0 m×4.0 m,有效容積V=80 m3,水力停留時(shí)間8 h。
(4)氣浮池:1 臺(tái),設(shè)計(jì)尺寸D1.7 m×2.6 m,電機(jī)功率1.5 kW。
(5)兩級(jí)沉淀池和二沉池(合建):設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=12.2 m×7.4 m×5.5 m,有效容積V=370 m3。
(6)集水池3#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=8.0 m×8.0 m×4.0 m,有效容積V=190 m3,水力停留時(shí)間19 h。
(7) 生物處理池: 設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=13.2 m×10.0 m×4.5 m,有效容積V=445 m3。
2 系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題
整套系統(tǒng)運(yùn)行了一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題:粗苯加氫廢水和甲醇裂解廢水經(jīng)過(guò)鐵炭微電解反應(yīng)器后,出水B/C 從0.21 提高到0.31,可生化性得到提高,但是COD 去除率只有20%,與文獻(xiàn)〔3〕上介紹的在好好工藝條件下COD 的去除率可達(dá)60%左右相比,相差較大,同時(shí)出水有返色現(xiàn)象。
針對(duì)該企業(yè)的廢水特點(diǎn),對(duì)鐵炭微電解反應(yīng)器的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,同時(shí)對(duì)加藥量進(jìn)行了調(diào)整,提高了微電解反應(yīng)器去除有機(jī)物的效率,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
3 原因分析
3.1 鐵屑結(jié)塊和表面鈍化問(wèn)題
鐵床運(yùn)行一段時(shí)間后,填料表面會(huì)形成一層鈍化膜,同時(shí)廢水中的部分懸浮物也會(huì)沉積在填料表面,這樣就隔斷了填料與廢水的有效接觸,導(dǎo)致鐵床處理效果降低,鐵床填料板結(jié)后,不僅導(dǎo)致鐵床內(nèi)部廢水處理效率降低,同時(shí)會(huì)使填料更換的難度大大增加。
3.2 出水返色問(wèn)題
當(dāng)鐵屑和炭浸沒(méi)在廢水中時(shí),通過(guò)加酸調(diào)節(jié),受鐵和炭之間的電極電位差的影響,廢水中會(huì)形成無(wú)數(shù)個(gè)微小的原電池,其中電位低的鐵成為陽(yáng)極〔3〕,電位高的炭成為陰極,在酸性條件下發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),其反應(yīng)過(guò)程如下:
陽(yáng)極(Fe): Fe→Fe2++2e-
陰極(C) :2H++2e-→2〔H〕→H2
從反應(yīng)方程式可以看出,F(xiàn)e2+和原子〔H〕都具有較高化學(xué)活性,能改變廢水中許多有機(jī)物的結(jié)構(gòu)和特性,使有機(jī)物發(fā)生斷鏈、開(kāi)環(huán)等作用。同時(shí)由于曝氣充氧的作用,不但可以減緩鐵屑板結(jié),還會(huì)發(fā)生下面的反應(yīng):
出水進(jìn)行pH 調(diào)節(jié)時(shí),由于pH 調(diào)節(jié)至8~8.5,會(huì)導(dǎo)致部分Fe2+末*去除,同時(shí)部分Fe2+又被氧化成Fe3+,它們的水解產(chǎn)物Fe(OH)2和Fe(OH)3是造成返色現(xiàn)象的主要原因。
3.3 微電解反應(yīng)器在運(yùn)行中有硫化氫氣體泄露
該企業(yè)因生產(chǎn)苯及其衍生物,因此廢水中硫化物含量較高,鐵炭微電解反應(yīng)器在運(yùn)行過(guò)程中由于進(jìn)行加酸調(diào)節(jié),在運(yùn)行過(guò)程中,部分硫化物與酸結(jié)合,產(chǎn)生硫化氫氣體,在管道接口或是焊縫處產(chǎn)生泄露。
4 采取的措施
針對(duì)上述幾方面的問(wèn)題,采取了下列措施:
(1)對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將現(xiàn)場(chǎng)的固定床工藝改造為流化床工藝:將鐵屑和炭粒等填充料,填裝在一個(gè)特定筒體中,污水由提升泵送入裝置,污水與鐵炭混合填料在底部射流泵真空抽吸的作用下在內(nèi)、外筒體內(nèi)形成一個(gè)循環(huán)流,在筒內(nèi)填料與污水均勻混合,回流水從底部由射流泵回流,在設(shè)備底部形成一定的負(fù)壓區(qū),使水中的鐵屑和炭粒*懸浮,并與污水充分混合,部分溢流出水進(jìn)入下個(gè)處理裝置,大量的水用于回流,提高污水的去除效率。改進(jìn)工藝后進(jìn)出水水質(zhì)如表 1 所示。
表 1 改進(jìn)工藝后進(jìn)出水水質(zhì)mg/L
改進(jìn)前后微電解反應(yīng)器COD 去除效果如圖 2所示。
圖 2 改進(jìn)前后微電解反應(yīng)器COD 去除效果
由圖 2 可見(jiàn),微電解反應(yīng)器改進(jìn)后,產(chǎn)水COD去除率比未改進(jìn)時(shí)效果有明顯提高,產(chǎn)水COD 去除率由22.71%提高到51.03%,去除效果明顯提高,改進(jìn)工藝后出水水質(zhì)得到明顯改善,COD 由7 500 mg/L降到3 670 mg/L,甲苯、二甲苯和揮發(fā)酚等水質(zhì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的去除率均有所提高,減輕了后續(xù)處理工藝的負(fù)擔(dān)。
(2)提高出水pH:當(dāng)中和沉降pH 為8~8.5 時(shí),這種“返色”現(xiàn)象除表現(xiàn)在廢水顏色逐漸加深外,廢水還會(huì)逐漸變渾濁,靜置較長(zhǎng)時(shí)間后,會(huì)出現(xiàn)少量較深顏色的沉淀物。經(jīng)分析,此沉淀物為Fe(OH)3沉淀。這種現(xiàn)象是因?yàn)椋篎e2+、Fe3+的水解產(chǎn)物Fe(OH)2和Fe(OH)3的溶度積常數(shù)相差1 021 倍以上。當(dāng)水中的Fe2+氧化成Fe3+時(shí),其發(fā)生水解而生成Fe(OH)3沉淀,從而導(dǎo)致返色現(xiàn)象的發(fā)生。因此,解決鐵床出水“返色”問(wèn)題,應(yīng)考慮在后續(xù)處理工藝中的中和沉降時(shí)調(diào)節(jié)pH 至9 以上,使Fe2+*沉淀或加入適當(dāng)?shù)难趸瘎ㄈ鏞2、H2O2和O3等)使Fe2+迅速被氧化成Fe3+,F(xiàn)e3+zui后以Fe(OH)3的形式析出,避免出水“返色”現(xiàn)象。
(3)鐵炭微電解反應(yīng)器增加一套尾氣吸收裝置:硫化氫氣體是一種對(duì)人體毒害較大的氣體,同時(shí)在空氣中容易燃燒及爆炸,為了保證現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行,在反應(yīng)器頂部增加一根頂部排氣管道,管道出口增加一套尾氣吸收裝置,將反應(yīng)中產(chǎn)生的硫化氫氣體吸收,減少安全隱患的產(chǎn)生。
5 運(yùn)行效果
由于采取了上述有針對(duì)性的措施,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,微電解反應(yīng)器系統(tǒng)恢復(fù)了正常,產(chǎn)水水質(zhì)也達(dá)到了穩(wěn)定狀態(tài),在近200 h 連續(xù)運(yùn)行期間,微電解反應(yīng)器出水COD 基本穩(wěn)定在3 670 mg/L 左右,整套工藝出水水質(zhì)優(yōu)于國(guó)家三級(jí)排放水質(zhì)要求,污水處理成本只有3.9 元/t(含人工),對(duì)企業(yè)排污和水環(huán)境的保護(hù)有重要的意義。由此套工藝還可以看出,實(shí)際運(yùn)行中在保證進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,應(yīng)做好難降解廢水的預(yù)處理工作,并在實(shí)踐中逐漸摸索出好好工藝及操作條件,從而保證廢水處理工藝的穩(wěn)定運(yùn)行。