處理量20噸的氣浮機供應(yīng)商
一般氣浮機需要廠家技術(shù)人員協(xié)助我們進行安裝,安裝完畢后進行調(diào)試,調(diào)試一切正常后才能夠正常的運作,那正確的調(diào)試步驟是什么呢,讓我們提前先了解一下:
1、將清水注入氣浮池,以檢查池各部分有無滲漏情況。
2、對溶氣水泵灌水排氣,待啟動后,逐漸打開出口水管閥門,直至全部開足。
3、待溶氣罐內(nèi)水位上升,壓力達到水泵所能提供的很大值時,突然打開溶氣罐出水閥門,以高壓水沖洗溶氣管,如此反復(fù)幾次。接著啟動空壓機,待溶氣罐內(nèi)氣壓達490kPa時,同樣,突然打開溶氣罐出水閥門,以急速的氣流再次沖洗溶氣管道,并重復(fù)幾次。
4、打開接觸室及反應(yīng)室的放空閥門,使水位下降至一定高度或放空。
5、逐個安裝上釋放器,并用手旋緊。(不*扳手?jǐn)Q緊)
6、重新開啟溶氣水泵和空壓機,待空壓機的壓力超過水泵的壓力時,稍稍打開閘閥,使氣水同時進入溶氣罐溶氣,注意不能將氣閥開的過大,以免空壓機壓力急劇下降而產(chǎn)生水倒灌的現(xiàn)象。
7、當(dāng)觀察到溶氣罐水位指示管有一米左右水深時,應(yīng)全部打開溶氣罐出水閥門,并在接觸室觀察溶氣水的釋氣情況及效果。
8、用閘閥調(diào)控空壓機的供氣量,直至溶氣罐的水位基本穩(wěn)定在0.6-1.0米范圍內(nèi)(既不淹沒填料,也不能過低、,少量的水位升降可用微啟溶氣罐放氣閥予以調(diào)整。將出水閥*打開,防止出水閥門處截留,氣泡提前釋出。
9、待溶氣與釋氣系統(tǒng)*正常后,開啟進水閥門,同時投入稍過量的混凝劑。
10、控制進水閥門,以限制進水量在設(shè)計水量范圍之內(nèi)。
11、控制氣浮池出水閥門,將氣浮池水位穩(wěn)定在集渣槽口,待水位穩(wěn)定后,用流量計、水表等設(shè)備測量處理水量,并用進出水閥門進行調(diào)節(jié),直至達到設(shè)計流量為止。
根據(jù)沉淀器置于氧化溝的不同部位,一體化氧化溝可分為3類:溝內(nèi)式、側(cè)溝式和中心島式。溝內(nèi)式一體化氧化溝將固液分離器設(shè)置于氧化溝主溝內(nèi),其主要優(yōu)點是較為節(jié)省占地,但由于主溝水流要從固液分離器的底部組件通過,流態(tài)復(fù)雜,不利于固液分離與污泥回流,主要應(yīng)用型式有BMTS式、BOAT式、C型溝內(nèi)式、D型溝內(nèi)式、管式和多斗式等。
側(cè)溝式一體化氧化溝將固液分離器設(shè)置在氧化溝的邊墻上或外側(cè),由于減少了水頭損失和主溝紊動對分離器的影響,其水力條件和水流流態(tài)都比溝內(nèi)式一體化氧化溝*,使得氧化溝整體效率更高,主要型式有邊墻和中心隔墻式、豎向循環(huán)式、側(cè)渠式和斜板式等。
中心島式一體化氧化溝是將固液分離器設(shè)置在氧化溝的中心島處,由于消除了分離器對主溝中流態(tài)的影響,減少了水頭損失,故節(jié)省了曝氣設(shè)備的能量,同時充分利用了氧化溝中心島部分的空間,故減少了占地。
14290安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)2011年連續(xù)工作合建式氧化溝的出現(xiàn)使氧化溝技術(shù)向前邁進了一大步,與傳統(tǒng)的氧化溝技術(shù)相比,該工藝具有以下主要特點:①工藝流程短,構(gòu)筑物和設(shè)備少,污泥自動回流,管理簡便;②占地少、造價低、建造快,設(shè)備事故率低;③污泥回流及時,減少了污泥膨脹的可能。但是目前一體化氧化溝在實際中的應(yīng)用有一定的不穩(wěn)定性,在運行和啟動方面有不少問題還需要解決。在國內(nèi),一體化氧化溝技術(shù)仍處于試驗和完善階段。
2.5微曝氧化溝
是利用微孔曝氣器具有氧利用率高的特點,采用深水微孔曝氣,與水下推流相結(jié)合,使污泥與原水充分混合,避免了傳統(tǒng)機械曝氣氧化溝供氧效率低、污泥容易沉積等缺點。它是在氧化溝池底分塊鋪設(shè)微孔曝氣器通過鼓風(fēng)曝氣進行供氧的,將充氧設(shè)備和水流推動設(shè)備分開設(shè)置。
氧化溝工藝
由于氣泡經(jīng)曝氣頭釋放后經(jīng)歷從池底至水面的全過程,池越深其在水中的停留時間越長,從而大大提高了供氧能力和氧利用率,使曝氣能耗顯著降低,與傳統(tǒng)氧化溝工藝相比,綜合能耗降低30%,運行費用節(jié)約20%。該氧化溝在德國等歐美發(fā)達國家使用較多,國內(nèi)也在逐步推廣和使用之中。
3.氧化溝工藝的缺陷
3.1占地面積大
氧化溝是一種延時曝氣活性污泥法,負(fù)荷低,曝氣池的池容大,所需相關(guān)設(shè)備投資大,應(yīng)用受到場地、設(shè)備等限制。
3.2污泥易沉積
這是氧化溝工藝的大問題,主要是由于氧化溝的表面曝氣方式產(chǎn)生的。由于氧化溝一般都采用表面曝氣器,且呈現(xiàn)不均勻分布,這樣就產(chǎn)生的不同的能量分區(qū),在低能量區(qū)就會因混合液緩慢流容易形成污泥沉積。
3.3易產(chǎn)生浮泥和漂泥等
在氧化溝工藝中,水力停留時間較長,發(fā)生高度的硝化作用,在二沉池中容易發(fā)生反硝化作用,產(chǎn)生污泥上浮。同時,氧化溝的負(fù)荷低、泥齡長,使氧化溝內(nèi)活性污泥微生物大多處于內(nèi)源呼吸狀態(tài),污泥老化,老化的污泥絮體易被曝氣打碎,從而在二沉池形成漂泥。
3.4氧化溝好氧區(qū)和缺氧區(qū)的設(shè)計還不完善
目前仍然根據(jù)經(jīng)驗計算法或動力學(xué)計算法計算出所需好氧和缺氧區(qū)的總?cè)莘e,然后根據(jù)曝氣設(shè)備的數(shù)量在單溝中均勻分布。這樣,在單溝循環(huán)中容易導(dǎo)致好氧區(qū)和缺氧區(qū)的分布不合理,從而影響脫氮效果。
4.氧化溝工藝的發(fā)展方向
從氧化溝的特點和運行方式可知,正是由于氧化溝的封閉環(huán)流和曝氣設(shè)備分散布置的特點,使其具有*的應(yīng)用優(yōu)勢和優(yōu)良穩(wěn)定的運行效果,可有效地達到去除有機物、SS及脫氮除磷效果,通過時空的合理安排使氧化溝的運行方式多種多樣、靈活多變,因而被廣泛應(yīng)用于城市污水或工業(yè)廢水處理。
針對氧化溝工藝存在的問題和不足,目前,氧化溝工藝的研究應(yīng)著重于:①制定氧化溝分區(qū)設(shè)計計算方法,建立合理分區(qū)優(yōu)化供氧,提高脫氮除磷效果,尤其是提高除磷效率;②開發(fā)研制新型曝氣設(shè)備,提高氧利用率;③改善曝氣充氧和推進水流的關(guān)系,完善運行效果和降低能耗;④改進溝渠型式,使運行工藝簡單化、集成化、自動化;⑤開發(fā)氧化溝組合工藝,如AB工藝型氧化溝、生物膜氧化溝或采用高負(fù)荷氧化溝等工藝以深入推進其在工業(yè)廢水處理中的廣泛應(yīng)用。
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