甘南屠宰污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家
項目概況
該企業(yè)以肉類加工為主,是一家集生豬飼養(yǎng)、生豬屠宰加工、低溫冷藏、熟食加工為一體的肉食品加工企業(yè)。生產(chǎn)廢水主要來源于屠宰前沖洗活性牲畜產(chǎn)生的廢水、屠宰過程中產(chǎn)生的沖淋廢水、熱燙廢水以及清洗廢水;煉油加工廢水;肉制品加工車間排出的原料肉解凍水、殺菌水、車間、設(shè)備沖洗水、消毒水。
屠宰廢水不加處理直接排放將造成環(huán)境水體缺氧,使水生生物窒息死亡,給環(huán)境帶來巨大的危害。受企業(yè)的委托,我公司本著技術(shù)*、工藝合理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、運(yùn)行可靠等原則,在經(jīng)過充分的現(xiàn)場調(diào)查,并參照多年相關(guān)廢水處理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,編制了本技術(shù)方案。?
污染源調(diào)查與分析
廢水產(chǎn)生有明顯的不連續(xù)性,每個季節(jié)以及每天的不同時段都不相同,節(jié)假日產(chǎn)生量較大,廢水中含有大量的血污、骨屑、肉屑、內(nèi)臟、腸容物以及糞便等污染物,固體懸浮物含量較高,有機(jī)物濃度高,油脂含量大,廢水呈紅褐色并有腥臭味,屬于較典型的有機(jī)污水 ,可生化性好。
設(shè)計原則
(1)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的各項方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定;
(2)根據(jù)企業(yè)所排放廢水的水質(zhì)特點(diǎn)、排放標(biāo)準(zhǔn)等要求,采用成熟可靠的工藝技術(shù)、設(shè)備,力求發(fā)揮工程效益;
(3)采用高效節(jié)能、簡便易行的廢水綜合治理措施,改善企業(yè)及周邊環(huán)境,達(dá)到環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一;
(4)全面系統(tǒng)地解決企業(yè)廢水處理問題,在確保出水質(zhì)量的前提下盡量降低能耗,節(jié)省投資;
(5)結(jié)合各方面的要求,因地制宜,合理布局,在滿足工藝流程的條件下,力求布置緊湊合理,與廠區(qū)環(huán)境協(xié)調(diào)統(tǒng)一;
(6)認(rèn)真考慮運(yùn)行成本的問題,盡量選用能耗較低的設(shè)備,降低運(yùn)行費(fèi)用,減少處理成本;
(7)盡量滿足機(jī)械化、自動化程度高的要求,減少工人勞動強(qiáng)度。
設(shè)計范圍
根據(jù)該企業(yè)的實(shí)際情況,確定本廢水處理工程的設(shè)計范圍及內(nèi)容包括:
(1)廢水處理廠總平面布置及規(guī)劃;
(2)各處理單元廢水處理工藝流程的選擇、確定,工藝參數(shù)、設(shè)備選型;
(3)各處理單元廢水處理土建設(shè)施、設(shè)備、管道安裝設(shè)計及統(tǒng)計;
(4)各處理單元配套、相關(guān)公用設(shè)施設(shè)計。
設(shè)計規(guī)模
根據(jù)建設(shè)方提供的資料,本廢水處理廠設(shè)計處理規(guī)模為300m3/d,計12.5m3/h,本次按13m3/h設(shè)計。設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)如表3-1所示。
工藝選擇
外排廢水主要為肉類加工工藝廢水,污染物濃度較高。廢水屬于高濃度有機(jī)廢水,廢水中主要污染物屬天然物質(zhì),可生化性好,適宜采用生化法進(jìn)行處理。對于此類廢水的處理常采用的方法有好氧法、厭氧法、厭氧—好氧法等。
采用好氧生化法雖能使廢水達(dá)標(biāo)排放,但由于本項目廢水COD濃度較高,處理單元負(fù)荷較大,因此工程投資較大、占地面積大、動力消耗也較大,比較不經(jīng)濟(jì)。只有當(dāng)原水COD在2000mg/L以下時,采用單純好氧的去除工藝去除效果及經(jīng)濟(jì)投資較為合理。
采用厭氧法處理具有負(fù)荷高,COD去除率高,投資少,動力消耗小,且能回收清潔能源——沼氣,目前應(yīng)用較多,但單獨(dú)使用厭氧工藝很難使廢水做到達(dá)標(biāo)排放。因此,出現(xiàn)了目前比較成熟和流行的“厭氧—好氧”聯(lián)合生化工藝,即:高濃度有機(jī)廢水首先通過厭氧生化工藝去除廢水中的大部分有機(jī)物,然后再經(jīng)過好氧生化工藝對廢水中剩余的有機(jī)物進(jìn)行進(jìn)一步凈化。
“厭氧—好氧”的組合工藝,克服了單獨(dú)采用好氧法和厭氧法在技術(shù)上的不足,可取得較好的處理效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定,而工程投資、運(yùn)行費(fèi)用均較前兩種方法低。但是,國內(nèi)部分技術(shù)單位并未真正掌握整體工藝的技術(shù)內(nèi)涵,從已實(shí)施工程看,普遍存在著一些缺陷和不足,具體表現(xiàn)在:
整體工藝只是厭氧、好氧單元的簡單組合,由于厭氧出水水質(zhì)條件發(fā)生變化和二者之間微生物菌群的生化特性差異,厭、好氧之間的控制銜接仍存在一些技術(shù)難題致使好氧處理運(yùn)行效果不佳,凈化的水質(zhì)往往不能滿足排放要求。并且許多設(shè)計單位將厭氧設(shè)計成水解酸化,實(shí)際上水解酸化適合處理COD≤3000mg/l的有機(jī)廢水或對B/C比值較低的廢水進(jìn)行熟化,不適合對高濃有機(jī)廢水直接處理。
高效厭氧反應(yīng)器的規(guī)范化設(shè)計、工程放大問題未能很好解決;缺乏切實(shí)可行的生物菌種篩選及反應(yīng)器運(yùn)行控制技術(shù),致使反應(yīng)器達(dá)不到預(yù)期效果;重設(shè)計,輕運(yùn)行導(dǎo)致運(yùn)行控制經(jīng)驗少,過度理論化,實(shí)際效果差。
厭氧反應(yīng)器具有生物持有量大、負(fù)荷高、運(yùn)行效果好等優(yōu)點(diǎn),特別是通過有效控制,反應(yīng)器污泥床實(shí)現(xiàn)顆?;?,將會發(fā)揮更高的效能,比較適合高濃廢水的處理。
甘南屠宰污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家?