詳細介紹
紫外線氮氧化物尾氣分析系統(tǒng)
火電廠生產(chǎn)排放的NOx總量不斷上升,NOx在煙氣中主要以不穩(wěn)定的NO形式存在,NOx危害很多,會引發(fā)空氣細粒子污染,與大氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)生成對人體有害的臭氧。國內(nèi)已安裝脫硝系統(tǒng)燃煤機組有548臺,采用選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)的機組有433臺,SCR煙氣脫硝技術(shù)以其實用性等方面展示出強大優(yōu)勢,在我國火電廠脫硝工程中得到了廣泛的應(yīng)用。SCR脫硝系統(tǒng)運行狀況重要依據(jù)是脫硝效率,SCR脫硝系統(tǒng)出口的NOx濃度是指標(biāo)決定性的影響因素。
1SCR技術(shù)
1.1SCR系統(tǒng)布置方式
高灰塵布置的反應(yīng)器位于鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間,投資運行費用低。催化劑耐高溫能力有限,煙氣溫度過高會縮短催化劑使用壽命,未經(jīng)處理的煙氣中含有大量灰塵,催化劑*運行于高塵環(huán)境會出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,灰塵顆粒造成催化劑的堵塞等問題。為減少催化劑的磨損,SCR系統(tǒng)催化劑采用豎直布置,使用蜂窩狀催化劑開孔較大,其幾何表面積比低飛灰段布置所用催化劑小。高灰布置是經(jīng)濟有效的布置方式。低灰布置反應(yīng)器位于高溫靜電除塵器后,次方法的優(yōu)點是煙氣中飛灰含量大幅減少,不易發(fā)生催化劑磨損。缺點是需要使用耐高溫除塵器,我國電廠沒有高溫除塵布置形式。低溫低灰布置反應(yīng)器位于除塵器與脫硫系統(tǒng)后,不會造成催化劑堵塞。脫硫系統(tǒng)可大幅降低煙氣中的SO2濃度,可以使用高活性催化劑減少催化劑的消耗量。
1.2SCR脫硝系統(tǒng)流程
SCR脫硝系統(tǒng)是火電廠發(fā)電新增的煙氣處理環(huán)節(jié),老電廠初不具備脫硝系統(tǒng),改造脫硝系統(tǒng)首先要解決脫硝系統(tǒng)布置問題,燃氣輪機的SCR脫硝系統(tǒng)布置不同,某電廠SCR脫硝系統(tǒng)按照高溫飛灰方式布置。高溫飛灰布置是目前火電廠的SCR脫硝系統(tǒng)布置工藝,SCR脫硝反應(yīng)器處于省煤器與空氣預(yù)熱器中間位置,在噴氨柵格部位與經(jīng)稀釋后的氨氣相遇,煙氣經(jīng)空氣預(yù)熱器與引風(fēng)機進入到脫硫系統(tǒng)。液氨是物色的液體,易溶于水,具有一定的腐蝕性,液氨儲存系統(tǒng)必須具備*的可靠性。其構(gòu)成包括兩個液氨臥式儲存罐,氨氣吹掃系統(tǒng)等。工業(yè)生產(chǎn)中氨氣制備方法主要有液氨法、尿素法。尿素法安全性高于液氨法,液氨法經(jīng)濟性優(yōu)于氨水法。電廠采用也案發(fā)氨氣制備系統(tǒng),構(gòu)成主要包括三臺蒸氣加熱水浴式液氨蒸發(fā)罐及相應(yīng)管道。SCR脫硝反應(yīng)系統(tǒng)是脫硝系統(tǒng)中的關(guān)鍵系統(tǒng),主要包括稀釋風(fēng)機、兩套噴氨格柵、一套吹灰系統(tǒng)。SCR脫硝工藝中發(fā)生的反應(yīng)是催化還原反應(yīng),煙氣中的NOx與NH3催化劑作用下反應(yīng)生成無害的N2與H2O。降低煙氣中NOx濃度。
1.3SCR系統(tǒng)運行特性參數(shù)
影響SCR系統(tǒng)運行特性的參數(shù)主要有溫度、還原劑與煙氣混合情況、NOx濃度等。NOx還原反應(yīng)只有在其催化劑有活性溫度范圍才能維持很高的脫硝率,過高溫度會降低催化劑壽命。大多數(shù)燃煤電站使用商業(yè)催化劑,SCR反應(yīng)溫度范圍為250~450℃。停留時間是反應(yīng)物在反應(yīng)器中的時間,溫度會影響停留時間,停留時間通常按其導(dǎo)數(shù)值空速表達,可用反應(yīng)器體積與煙氣流速比值估算空速。還原劑必須與煙氣充分均勻混合才能確保與反應(yīng)物充分結(jié)合,氨噴射系統(tǒng)將氨氣與空氣混合物均勻混入煙氣,許多SCR系統(tǒng)將NH3一起噴入煙氣防止事故出現(xiàn)。通過對反應(yīng)器內(nèi)部流場數(shù)值模擬可達到優(yōu)化氨噴射工況的目的。未*反應(yīng)NH3通過反應(yīng)器進入下游設(shè)備使其發(fā)生銨鹽腐蝕,可采用調(diào)節(jié)氨的噴入量為SCR系統(tǒng)設(shè)計輔助設(shè)備方法降低NH3逃逸。NH3逃逸率并非穩(wěn)定不變,催化劑活性下降時,還原反應(yīng)特性下降,量化氨逃逸的方法是測量飛灰上的氨濃度。
紫外線氮氧化物尾氣分析系統(tǒng)