鹽城酸一體化廢水處理設(shè)施批發(fā)價(jià)格
有機(jī)質(zhì)濃度和氮濃度是污水處理中的兩個(gè)重要指標(biāo),隨著工業(yè)的發(fā)展,過量的無機(jī)氮排放到水體當(dāng)中,造成水體富營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象是當(dāng)前人類面臨的重大生態(tài)問題。水體富營(yíng)養(yǎng)化必然會(huì)導(dǎo)致藻類等浮游生物的大量繁殖,溶解氧濃度低,水體惡化。因此處理含氮污水,使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),就顯得尤為重要,特別是總氮高COD污水的處理,成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)問題。
目前,傳統(tǒng)的AO工藝仍然是各污水處理廠去除總氮的主要工藝路線,MBBR工藝主要應(yīng)用在用地緊張的污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目中,用于提高除碳和除氮效果。本工程通過馴化反硝化菌種與AO-MBBR工藝有機(jī)結(jié)合,達(dá)到降解高濃度總碳與總氮的目的。
1、工程概況
遼寧某石化企業(yè)污水處理裝置主要接受處理尼龍廠及烯烴廠的工業(yè)污水,具有pH值低、COD濃度高、硝態(tài)氮濃度高的特點(diǎn)?,F(xiàn)在污水處理采用的方法是將該股廢水混入其他廢水,進(jìn)行稀釋處理,總排放出水總氮往往超過一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,決定采用生物強(qiáng)化AO-MBBR技術(shù)處理該股高濃度廢水,從根本上解決總氮超標(biāo)問題。
該裝置接收的高濃度廢水的設(shè)計(jì)流量為400m3/h,進(jìn)水水質(zhì):pH為3~4,COD小于2000mg/L,總氮小于400mg/L,油小于500mg/L。對(duì)該股廢水采用生物強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)行單獨(dú)處理,廢水系統(tǒng)處理后達(dá)到pH為6~9,COD小于120mg/L,總氮小于40mg/L,油小于3mg/L。
pH調(diào)節(jié)池。上游排污裝置下排的高總氮高COD廢水為酸性,將在線pH計(jì)設(shè)定一定的范圍(7~8),通過加藥泵自動(dòng)加入液堿,將廢水pH值調(diào)節(jié)至中性,然后與含油污水進(jìn)行混合。
緩沖池。當(dāng)污水水質(zhì)(COD)水量發(fā)生大的波動(dòng),超出設(shè)計(jì)范圍,連鎖打開進(jìn)入緩沖池的閥門,污水進(jìn)入緩沖池進(jìn)行調(diào)節(jié)。待污水水質(zhì)水量恢復(fù)正常后,緩慢回放至系統(tǒng)。
隔油池與氣浮池?;旌虾蟮奈鬯?jīng)過兩級(jí)隔油和一級(jí)氣浮裝置,去除水中的浮油,一級(jí)隔油池新建,二級(jí)隔油池利舊,氣浮出水重力流入一級(jí)缺氧池。
一級(jí)缺氧池。一級(jí)缺氧池利用原有的8750m3池體,采用推流方式,池內(nèi)設(shè)置攪拌器8臺(tái)、氣提裝置四套、脫膜器4套,通過池內(nèi)加活性酶載體填料,投加比例為17%,以提高污泥濃度,在缺氧池中投加反硝化菌種并進(jìn)行馴化,投加醋酸鈉作為碳源,在缺氧條件下,通過反硝化作用將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,從而達(dá)到去除硝態(tài)氮的目的。
缺氧沉淀池。缺氧沉淀池利用原有的輻流式沉淀池,有效容積1350m3,缺氧池沉淀池出水重力流入一級(jí)好氧池。設(shè)計(jì)中考慮設(shè)置超越線,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況可以超越缺氧沉淀池,一級(jí)缺氧池的出水直接進(jìn)入一級(jí)好氧池。沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級(jí)缺氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
一級(jí)好氧池。一級(jí)好氧池利用原有的4400m3池體,池內(nèi)投加活性酶載體填料,投加比例為18%,高污泥濃度,采用鼓風(fēng)曝氣保持填料在池內(nèi)的均勻分布,曝氣采用微孔軟管曝氣帶,便于提升檢修更換,池內(nèi)設(shè)氣提裝置4套,脫膜器4套,一級(jí)好氧池的出水重力流入好氧沉淀池。一級(jí)好氧池出口設(shè)硝化液回流泵,通過內(nèi)回流至一級(jí)缺氧池,硝化液回流比為。
好氧沉淀池。好氧沉淀池利用原有的斜板沉淀池,有效容積600m3,污水在沉淀池內(nèi)進(jìn)行泥水分離,如果出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn),則直接排入污水深度處理裝置,否則出水進(jìn)入集水池,通過泵提升后進(jìn)入原有污水處理裝置的均質(zhì)池繼續(xù)進(jìn)行生化處理。好氧沉淀池的沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級(jí)好氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
提升泵站。設(shè)3臺(tái)污水提升泵,200m3/h,兩運(yùn)一備。
4、工程運(yùn)行情況
(1)試運(yùn)行中存在的問題。
工程試運(yùn)行進(jìn)水(30%~50%負(fù)荷)投用兩周后,系統(tǒng)工藝運(yùn)行正常,生化處理效果很好,短時(shí)間內(nèi)總氮去除率達(dá)到50%以上,COD去除率達(dá)到65%以上。同時(shí)試運(yùn)行中也暴露了一些問題:
第一,A池出現(xiàn)填料在池底淤積。主要原因是填料為軟性填料,在試運(yùn)初期,污泥回流量過大,填料掛泥多,加上液下攪拌器運(yùn)行出現(xiàn)問題,造成少量填料在進(jìn)水側(cè)的池底邊角出現(xiàn)淤積。通過調(diào)整污泥回流量及液下攪拌器的葉片角度,使問題順利解決。
第二,O池的出口攔網(wǎng)出現(xiàn)填料堆積。主要原因是O池為推流式曝氣池,正常情況下填料隨水流方向緩慢移向曝氣池的出水端,通過攔網(wǎng)收集到喇叭口,再由氣提脫模器裝置將填料連續(xù)回流到曝氣池進(jìn)水側(cè),試運(yùn)初期由于氣提風(fēng)量沒有調(diào)整好,回流量小,造成了填料堆積的情況。通過調(diào)整氣提風(fēng)量,使問題得到解決。
目前水處理絮凝劑主要分為有機(jī)和無機(jī)兩類,有機(jī)的絮凝劑主要有聚丙烯酰胺等有機(jī)高分子聚合物。有機(jī)絮凝劑具有用量少,絮凝能力強(qiáng),使用pH范圍大,沉淀效果好等多種優(yōu)點(diǎn),但是該物質(zhì)價(jià)格較高,且殘余單體是具有生物毒性的,有些還有“三致"效應(yīng)(致崎、致癌、致突變),因此對(duì)于有機(jī)絮凝劑的使用安全問題一直是技術(shù)瓶頸。無機(jī)類絮凝劑常見有鐵系,鋁系絮凝劑。鐵系絮凝劑能形成較大絮體,沉降性能好,但是腐蝕性高,穩(wěn)定性低,而且易產(chǎn)生大量污泥。鋁系絮凝劑卻沉降性較差,絮體較小且部分聚合鋁系絮凝劑生產(chǎn)過程復(fù)雜。以上絮凝劑各具特點(diǎn),且已廣泛應(yīng)用與各類工業(yè)廢水處理中,但隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高,對(duì)絮凝劑的技術(shù)升級(jí)也提出來更高要求。
新型聚硅酸絮凝劑,采用聚合硅酸、金屬離子等多種組分間通過縮聚、配位鍵合等作用形成的均勻的聚合物。該類絮凝劑能提供大量的多羥基絡(luò)合離子,能夠強(qiáng)烈吸附污物膠體微粒,通過粘附、架橋、交聯(lián)作用,從而促進(jìn)膠體凝聚,同時(shí)還發(fā)生物理化學(xué)變化,中和膠體微粒及懸浮物表面電荷,降低電位,使膠體離子由原來的相斥變成了相吸,促使膠體微粒相互碰撞,從而形成絮狀混凝沉淀。再?gòu)臒o機(jī)高分子體系中引入有機(jī)高分子,可有效克服無機(jī)絮凝劑分子鏈較短的不足,通過顆粒之間的架橋形成大的絮凝體,并通過卷掃去除微小顆粒,達(dá)到絮體粘結(jié)聚集性好,吸附架橋能力強(qiáng),絮體大且密實(shí),沉降速度快,脫色性能好的處理效果。
本次試驗(yàn)采用新型聚硅酸類絮凝劑對(duì)多種工業(yè)廢水進(jìn)行測(cè)試,以濁度和COD為考察指標(biāo)。在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,歸納總結(jié)絮凝工序設(shè)計(jì)參數(shù),為新型聚硅酸類絮凝劑在工業(yè)廢水中應(yīng)用提供有效技術(shù)支撐。
傳統(tǒng)簾式MBR兩端固定在出水口,產(chǎn)水時(shí)通過抽吸泵產(chǎn)生的負(fù)壓作用,使混合液中的水往膜內(nèi)滲透,經(jīng)過膜的中空管收集,最后進(jìn)入兩端的出水收集管中。由于它的膜絲比較穩(wěn)定,附著在膜絲上的生物不易被曝氣吹走,所以附著生物較多,可以更有效地去除污水中的各種有害物質(zhì)。
海藻式MBR則由底部固定在出水口、上部不固定的膜絲組件組成的。其主要特點(diǎn)是不固定的一端隨著曝氣的進(jìn)行不停抖動(dòng),有利于去除膜表面污染物質(zhì),尤其可避免頂部毛發(fā)纖維的纏繞,大大降低了膜的污染程度。且在膜單元中間曝氣,優(yōu)化了曝氣位置,減少了污泥在底部的沉積。
3、MBR單元主要設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1 生化池
生化反應(yīng)池采用多級(jí)A/O工藝,其中一級(jí)O池停留時(shí)間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,每格設(shè)5個(gè)廊道,污泥質(zhì)量濃度4g/L,池底設(shè)置旋流式曝氣器。
鹽城酸一體化廢水處理設(shè)施批發(fā)價(jià)格
一級(jí)A池停留時(shí)間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,設(shè)置推流式攪拌器共16臺(tái),設(shè)2臺(tái)一級(jí)A池至一級(jí)O池的混合液回流泵,回流比200%。
二級(jí)A池停留時(shí)間12h,分2格,每格尺寸32.0m×22.0m×7.0m,有效水深6.2m,設(shè)置推流式攪拌器共4臺(tái)。
二級(jí)O池停留時(shí)間7h,分2格,每格尺寸20m×22m×7.0m,有效水深6.2m,污泥質(zhì)量濃度4g/L,池底設(shè)置旋流式曝氣器,配6臺(tái)從二級(jí)O池回流至一級(jí)A池的硝化液回流泵,回流比800%。
3.2 MBR設(shè)備間
為方便設(shè)備維護(hù)、管理,MBR池設(shè)置在MBR設(shè)備間內(nèi)。MBR設(shè)備間內(nèi)設(shè)置產(chǎn)水泵、反洗泵、污泥回流泵、曝氣風(fēng)機(jī)及膜清洗設(shè)備等。
膜池共設(shè)8格,其中海藻式MBR和傳統(tǒng)簾式MBR各設(shè)4組規(guī)格相同的膜池。單組膜池尺寸11.0m×3.2m×4.3m,有效水深3.4m。每組膜池安裝膜組件5套,共40套。每套膜組件過濾面積1500m2,總過濾面積30000m2。膜池設(shè)計(jì)平均膜通量13L/(m2·h),時(shí)膜通量15L/(m2·h),設(shè)計(jì)污泥質(zhì)量濃度8.0g/L。2套MBR系統(tǒng)共用1座產(chǎn)水池,尺寸16.0m×11.0m×4.3m,有效水深3.8m,停留時(shí)間0.9h。
每套膜池對(duì)應(yīng)1臺(tái)產(chǎn)水泵及污泥回流泵。其中產(chǎn)水泵采用臥式離心泵,變頻控制,以實(shí)現(xiàn)不同工況下產(chǎn)水量的靈活控制。海藻式MBR系統(tǒng)的產(chǎn)水泵流量比傳統(tǒng)簾式MBR系統(tǒng)大1倍,以實(shí)現(xiàn)定期大流量抽吸,去除膜絲頂部積累的空氣。與膜池一對(duì)一的污泥回流泵可以靈活控制各組膜池的回流量,以保證污泥濃度均勻,污泥回流比為400%。
傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR各設(shè)1套反洗泵,變頻控制,反洗水采用產(chǎn)水池出水,反沖洗通量30~34L/(m2·h)。
傳統(tǒng)簾式MBR采用常規(guī)的連續(xù)曝氣,曝氣風(fēng)機(jī)采用2臺(tái)單級(jí)高速離心風(fēng)機(jī)(1用1備),單臺(tái)風(fēng)機(jī)Q=141m3/min,p=50kPa,P=220kW。海藻式MBR采用間歇曝氣,即4組膜池依次曝氣,曝氣量占總風(fēng)量的25%,曝氣風(fēng)機(jī)采用2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),單臺(tái)風(fēng)機(jī)Q=83m3/min,p=50kPa,P=110kW。通過管路上設(shè)置的電動(dòng)蝶閥控制每組膜池曝氣開閉。為避免曝氣管道上的銹渣進(jìn)入膜池?fù)p壞膜絲,MBR曝氣管道均采用不銹鋼材質(zhì),另風(fēng)機(jī)均采用無油風(fēng)機(jī),避免帶入油分。
由于產(chǎn)水抽吸時(shí)會(huì)有空氣進(jìn)入膜絲中,2套MBR系統(tǒng)在產(chǎn)水管頂部設(shè)置真空水射器定期抽吸去除積累的空氣,抽吸工況在每個(gè)產(chǎn)水周期前進(jìn)行1次,持續(xù)時(shí)間10~30s。
采用檸檬酸和次氯酸鈉作為化學(xué)清洗劑,清洗方式均采用清水+化學(xué)藥劑,不同的是,傳統(tǒng)簾式MBR采用反洗泵作為清洗泵,而海藻式MBR單獨(dú)設(shè)置清洗水泵。2套膜系統(tǒng)分別設(shè)置檸檬酸及次氯酸鈉的清洗裝置各1套,分別供維護(hù)性清洗及恢復(fù)性清洗使用。所有清洗裝置單獨(dú)放置在MBR加藥間內(nèi)。恢復(fù)性清洗在膜池中進(jìn)行,無需將膜組件吊出,減少了人工工作量。
MBR產(chǎn)水管均采用UPVC管,MBR曝氣管道采用不銹鋼(SS304)材質(zhì),避免銹渣等雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng),損壞膜絲。
4、運(yùn)行效果
4.1 MBR的啟動(dòng)調(diào)試
MBR系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提是前端A/O池活性污泥系統(tǒng)的成功啟動(dòng),一般建議膜池污泥質(zhì)量濃度>3g/L時(shí)再啟動(dòng)產(chǎn)水程序。該裝置自2016年初開始調(diào)試運(yùn)行,在A/O池分次投加某市政污水廠活性污泥,同時(shí)逐漸增加廢水比例,直至污泥質(zhì)量濃度增加至3g/L左右,廢水進(jìn)入MBR系統(tǒng)并開始正常產(chǎn)水。
由于進(jìn)水不含生活污水,因此工藝前端未設(shè)計(jì)配置膜格柵。運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)簾式MBR的膜絲尤其是上部出水端纏繞了部分絲狀纖維等雜質(zhì),分析原因認(rèn)為,由于生化池調(diào)試時(shí)采用市政污水廠污泥作為接種污泥,其中混有較多絲狀物,纏繞在膜絲上難以分離。另外,由于生化池露天設(shè)計(jì),池面漂浮的雜質(zhì)也會(huì)進(jìn)入膜池,影響膜組件的運(yùn)行。后期在生化池出水口設(shè)置1~2mm的人工篩網(wǎng),并定期打撈生化池表面的雜物,并對(duì)膜組件進(jìn)行離線人工清理,纏繞物的影響得以消除。而海藻式MBR的膜絲上未發(fā)現(xiàn)明顯的纏繞物,也體現(xiàn)了該膜結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)。