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吉豐科技簡(jiǎn)述大豆蛋白生產(chǎn)廢水處理工藝流程

2018年03月21日 10:57:04人氣:1534來(lái)源:諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司

  大豆蛋白加工是zui近l0多年來(lái)中國(guó)大豆加工利用的新方向,利用低溫脫溶豆粕,可生產(chǎn)出大豆蛋bai粉、大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白等產(chǎn)品。其中 大豆分離蛋白是主要品種,國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量在5O萬(wàn)t以上。
目前國(guó)內(nèi)的大豆分離蛋白生產(chǎn)廠都采用堿溶酸沉法提取分離蛋白工藝,每生產(chǎn)1t分離蛋白產(chǎn)生約30~35t的乳清廢水。乳清廢水中的有機(jī)物質(zhì)含量較高,因此對(duì)該廢水的污染防治就顯得尤為重要。但是對(duì)大豆分離蛋白廢水的污染防治,國(guó)內(nèi)外沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)模式以及成功的實(shí)例可以參考,所以筆者結(jié)合自己的工作實(shí)踐探討了適宜的大豆分離蛋白廢水的處理工藝.以使處理廢水達(dá)到國(guó)家要求的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978--1996)二標(biāo)準(zhǔn)。

1污染分析

1.1產(chǎn)污環(huán)節(jié)

大豆分離蛋白生產(chǎn)工藝主要包括堿溶、酸沉、離心等工序,其中離心段產(chǎn)生大量的乳清廢水,是產(chǎn)生污染源的主要環(huán)節(jié)。車間清洗管道水、罐體的清洗水,也是產(chǎn)生污染的一個(gè)環(huán)節(jié)。另外還有偶然的停電或停蒸汽造成的蛋白壞料也會(huì)產(chǎn)生污染。

1.2水質(zhì)水量

根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,一個(gè)萬(wàn)噸的大豆分離蛋白生產(chǎn)企業(yè),1d的乳清廢水排放量在1000m3左右。乳清廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。

2工程實(shí)例介紹

山東嘉華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司大豆分離蛋白廢水處理一期工程于2005年6月開(kāi)始調(diào)試,處理乳清廢水約800m3/d,總投資500萬(wàn)元左右.但是處理效果達(dá)不到環(huán)保要求,又于2006年6月及2007年l1月進(jìn)行了2次改造.經(jīng)過(guò)調(diào)試處理效果較好,出水水質(zhì)符合國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978--1996)二標(biāo)準(zhǔn)。其目前采用的廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

各工序?qū)ξ廴疚锏娜コЧ?jiàn)表2。由表2可以看出,目前該廠的廢水處理工藝對(duì)大豆分離蛋白廢水的COD總?cè)コ士蛇_(dá)99.6%,BOD總?cè)コ蔬_(dá)99.7%.SS總?cè)コ蔬_(dá)99.6%。氨氮總?cè)コ蔬_(dá)94.6%,磷酸鹽總?cè)コ蔬_(dá)99.1%。

3實(shí)例分析

3.1蛋白廢水水質(zhì)變化的分析

大豆分離蛋白廢水污染物濃度較高,含有大量的植物蛋白等有機(jī)質(zhì),富含有機(jī)氮、有機(jī)磷,可生化性好,易于在厭氧條件下水解、酸化及甲烷化發(fā)酵。有機(jī)氮和有機(jī)磷在厭氧條件下分解轉(zhuǎn)化為小分子的氨氮和磷酸鹽,使厭氧出水中氨氮和磷酸鹽的質(zhì)量濃度分別達(dá)到300mvgL和25mg/L左右。UASB厭氧處理后出水中B/C降低為0.174—0.29,可生化性差。UASB出水營(yíng)養(yǎng)元素比例失調(diào),m(C):m(N):m(P)的比例關(guān)系不利于好氧生物降解。UASB出水中含有高濃度的氨氮和磷酸鹽,易與污水中的鈣、鎂等金屬離子形成沉淀物,富集在管壁上。且大豆分離蛋白原廢水以及厭氧段出水懸浮物較高。

3.2工藝運(yùn)行分析探討

通過(guò)對(duì)大豆分離蛋白廢水水質(zhì)的分析,在工程方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)針對(duì)有機(jī)物、氨氮和總磷含量高,鹽分大等問(wèn)題,采取有效的技術(shù)措施。

3.2.1預(yù)處理單元

由于乳清廢水的pH較低,需要對(duì)其調(diào)節(jié),以達(dá)到厭氧菌所需要的zui適pH范圍。該公司2005年初步設(shè)計(jì)時(shí),采用出水回流調(diào)節(jié)pH,回流比為200%~300%,使厭氧進(jìn)水pH達(dá)到5.2左右。經(jīng)過(guò)近la的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),厭氧處理效果較好,COD去除率達(dá)96%以上.出水懸浮物少;但是厭氧池及其后的出水管道結(jié)晶物質(zhì)較多,產(chǎn)生出水管道堵塞、曝氣頭結(jié)垢等一系列運(yùn)行問(wèn)題。

為解決管道堵塞問(wèn)題,公司于2006年6月進(jìn)行了預(yù)處理改造.投加石灰水調(diào)節(jié)pH。石灰的加入一方面起到提升pH的作用,另一方面引入的鈣可以與磷酸根結(jié)合生成磷酸鈣等不溶性沉淀物,不僅起到物化除磷的作用,也減少了厭氧工段鳥(niǎo)糞石等結(jié)晶鹽的形成.同時(shí)鈣離子有助于厭氧顆粒化污泥的形成C5)。但是在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),石灰的加入使污水厭氧處理效果不穩(wěn)定,出水?dāng)y帶污泥較多,造成厭氧污泥流失嚴(yán)重.導(dǎo)致厭氧處理負(fù)荷逐漸下降,并且厭氧池底部沉積物質(zhì)較多。運(yùn)行近1a后,厭氧處理負(fù)荷下降了40%.厭氧池底部鈣質(zhì)沉積達(dá)2m之深,造成厭氧池布水管道的堵塞,不得不對(duì)厭氧池*清理。

為*解決厭氧污泥流失問(wèn)題,公司于2007年3月在厭氧池前后各增加一氣浮裝置。前一氣浮可有效去除厭氧進(jìn)水中的懸浮物.后一氣浮可有效攔截厭氧污泥的流失,此次改造后,運(yùn)行至今效果較好。

3.2.2水解酸化及厭氧處理單元

水解酸化過(guò)程是利用水解酸化菌的特殊作用使長(zhǎng)鏈有機(jī)物斷鏈、降解,大分子變成小分子]。水解酸化作為厭氧的預(yù)處理將厭氧發(fā)酵分成兩段,這在理論上是有必要的,一定的酸化程度有助于厭氧發(fā)酵,但是也要控制不要過(guò)酸化,過(guò)酸化會(huì)對(duì)厭氧菌有一定的影響,控制水解酸化時(shí)間在10h左右即可。

厭氧處理單元目前使用zui多的工藝是UASB.該工藝在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較為廣泛。技術(shù)也比較成熟.并且可以產(chǎn)生有利用價(jià)值的沼氣,其作為潔凈能源大大降低了運(yùn)行成本。如果考慮節(jié)省厭氧處理單元的占地面積,采用IC反應(yīng)器,效果也很好。

3.2.3除磷單元

經(jīng)化驗(yàn)分析,厭氧段的結(jié)晶物質(zhì)以及厭氧池底的沉積物質(zhì)是以六水合磷酸鎂銨(俗名鳥(niǎo)糞石)為主的難溶解復(fù)合無(wú)機(jī)鹽,該結(jié)晶沉積物易造成管道的堵塞,所以在工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)增加化學(xué)除磷單元。

2007年5月jing改造,在預(yù)處理階段以及好氧處理階段分別增加了除磷單元,添加化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行除磷。在前面的預(yù)處理單元添加石灰調(diào)節(jié)pH已經(jīng)起到了一部分化學(xué)除磷作用,同時(shí)在一氣浮之后添加鐵鹽.保證厭氧進(jìn)水磷酸根的降低,減少厭氧段結(jié)晶鹽的產(chǎn)生。在后段好氧處理單元進(jìn)水之前也添加化學(xué)除磷劑,除去厭氧出水中大量的氨氮及磷酸根。

投加鐵鹽可以提高污泥活性,增強(qiáng)代謝能力;還可去除硫,減少HS對(duì)厭氧菌的毒害作用。

3.2.4好氧處理單元

對(duì)于經(jīng)預(yù)處理以及厭氧處理后的乳清廢水.其對(duì)好氧處理單元的工藝選擇有3個(gè)主要功能目標(biāo):去除COD、BOD等有機(jī)污染物:硝化氨氮、生物脫氮;生物除磷。

氨氮的去除主要是通過(guò)硝化、反硝化反應(yīng),硝化過(guò)程是在有機(jī)物碳化過(guò)程之后進(jìn)行的,是控制過(guò)程,即在COD、BOD降低到一定程度時(shí),硝化過(guò)程才能進(jìn)行*。因此,在工藝選擇上主要考慮脫氮過(guò)程及其效果。
2005年初設(shè)計(jì)時(shí).好氧處理工藝只有曝氣生物濾池,對(duì)COD、氨氮的去除滿足不了環(huán)保要求。2006年6月改造時(shí).在曝氣生物濾池之前增加了一A/O工藝和二沉池。經(jīng)過(guò)調(diào)試,運(yùn)行效果明顯好轉(zhuǎn).但是隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)。處理效果波動(dòng)較大,經(jīng)常出現(xiàn)污泥膨脹、死亡以及添加新的接種污泥的現(xiàn)象。這給污水處理的正常穩(wěn)定帶來(lái)了不利影響。

針對(duì)上述現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)多方討論研究,認(rèn)為還應(yīng)在大豆分離蛋白廢水水質(zhì)上進(jìn)行分析。由于大豆分離蛋白廢水鹽分較高,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行活性污泥邊緣易形成鹽分沉淀(顯微鏡觀察),影響好氧活性污泥的正常生長(zhǎng),所以污泥死亡率高.污染物去除效果波動(dòng)大。

為解決上述問(wèn)題,考慮采取降低污染物的處理負(fù)荷,增加好氧池容的方法。公司于2007年11月進(jìn)行好氧處理單元改造,新增第二A/O處理工藝,池容為*A/O工藝的4倍.由此大大降低了污染物的處理負(fù)荷,其COD負(fù)荷<0.4k(m•d)、氨氮負(fù)荷在0.1k(m•d)。同時(shí)運(yùn)行時(shí)控制污泥濃度和停留時(shí)間。改造后運(yùn)行效果明顯。

3.2.5深度處理單元

從幾家蛋白廠廢水處理系統(tǒng)的運(yùn)行情況來(lái)看。好氧單元處理后的出水COD可以達(dá)到200mL以下,如果要考慮將出水COD進(jìn)一步降到100mg/L以下,達(dá)到一排放標(biāo)準(zhǔn),需要增加一些深度處理單元,如生物濾池、接觸氧化等兩氧化處理.或者氣浮、活性炭砂濾等物化處理??梢愿鶕?jù)各地的排放標(biāo)準(zhǔn)以及投資情況酌情選擇適當(dāng)?shù)奶幚碓O(shè)施。

4經(jīng)濟(jì)效益分析

4.1大豆分離蛋白廢水處理工程總投資及構(gòu)成大豆分離蛋白廢水處理工程總投資及構(gòu)成見(jiàn)表3。

由表3可知,大豆分離蛋白廢水處理工程以年產(chǎn)1萬(wàn)t大豆分離蛋白計(jì),總投資在500萬(wàn)元左右。

4.2運(yùn)行成本分析

大豆分離蛋白廢水處理工程運(yùn)行費(fèi)用主要由人員工資、動(dòng)力電耗、設(shè)備維修費(fèi)用、藥劑費(fèi)以及設(shè)備折舊組成。以年產(chǎn)1萬(wàn)t的大豆分離蛋白為例,其項(xiàng)目總投資為500萬(wàn)元.污水處理站每日處理滿負(fù)荷生產(chǎn)水量約1000m,年正常運(yùn)行按330d計(jì),其運(yùn)行成本見(jiàn)表4。

由表4可以看出,企業(yè)每年投入的污水處理運(yùn)行費(fèi)用為4384X330=144.67萬(wàn)元,根據(jù)實(shí)際情況污水處理每天產(chǎn)生約5000m沼氣,用于鍋爐助燃實(shí)際相當(dāng)于2.30xlO,J/kg的原煤約4.5t,煤按市場(chǎng)價(jià)600元/t計(jì)算.則沼氣產(chǎn)生價(jià)值2700元/d,可以在很大程度上降低運(yùn)行成本。

4.3環(huán)境效益分析

大豆分離蛋白廢水處理后各污染物減排指標(biāo)為:COD減排6270t/a,BOD5減排2960t/a,懸浮物減排1626t/a.氨氮減排263t/a。由此可以看出大豆分離蛋白廢水處理的環(huán)境效益十分顯著,由此產(chǎn)生的社會(huì)效益也十分巨大。

5結(jié)語(yǔ)

(1)大豆分離蛋白廢水中含有高濃度有機(jī)物和鹽分,采用合適工藝進(jìn)行處理,其出水水質(zhì)可以達(dá)到國(guó)家要求的一排放標(biāo)準(zhǔn)。

(2)使用石灰來(lái)調(diào)節(jié)大豆分離蛋白廢水的pH,利用石灰的化學(xué)除磷作用,可大大降低厭氧池中鳥(niǎo)糞石的形成。

(3)預(yù)處理階段以及后續(xù)處理工段增加氣浮工藝,可減少厭氧進(jìn)水中懸浮物的濃度。同時(shí)有效降低厭氧污泥的流失。

(4)厭氧處理后的好氧處理單元要考慮脫磷脫氮,氨氮負(fù)荷需控制在0.1kg/m•d)以下,否則很難達(dá)到處理要求。

(5)充分回收利用大豆分離蛋白廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的沼氣,可以大大降低污水的運(yùn)行成本。

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