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襄陽先天下環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XTX-DWSCR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地襄陽市
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更新時間:2018-05-15 15:40:00瀏覽次數(shù):732次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線低溫SCR煙氣脫硝設備是在傳統(tǒng)SCR技術的基礎上研究開發(fā)的一種具有自主知識產(chǎn)權脫硝技術。脫硝催化劑的使用壽命一般為3-5年,催化劑失活后,需要進行更換,而失活的催化劑可以返廠進行再生及二次活化,循環(huán)使用。
整個系統(tǒng)由煙氣收集部分、預處理部分、脫硝部分、氨源部分組成。
一、概述
新型低溫煙氣脫硝技術是在傳統(tǒng)SCR技術的基礎上研究開發(fā)的一種具有自主知識產(chǎn)權脫硝技術。
目前應用zui廣也zui有效的煙氣脫硝技術是NH3選擇性催化還原NOx技術(SCR)。作為SCR法的核心-催化劑則成為達到氮氧化物減排指標的關鍵,目前普遍使用的商用催化劑體系為鈦基釩系催化劑(V2O5-WO3/TiO2),其活性溫度窗口較高(320~420℃),需要將SCR裝置安裝在空氣預熱器之前和省煤器之后,利用煙氣自身溫度才能達到該溫度區(qū)域,且此處存在的高濃度的粉塵和SO2,容易引起催化劑中毒和減少使用壽命。限制SCR技術推廣的主要瓶頸在于反應溫度要求相對較高,使得脫硝過程耗能較大,相應工程投資成本較大。
為了克服以上的缺點,襄陽先天下環(huán)保設備有限公司與國家煙氣脫硫工程技術研究中心聯(lián)合研發(fā)出低溫煙氣脫硝技術,經(jīng)過長時間反復的小試和中試研究,并通過在浙江某玻璃企業(yè)爐窯系統(tǒng)煙氣和內(nèi)蒙某焦化廠焦化煙氣的中試,完善了工藝技術,并取得大量的工業(yè)化數(shù)據(jù),試驗表明該技術可很好的完成低溫條件下的煙氣脫硝任務,已經(jīng)具備了工業(yè)化應用的技術基礎和條件。目前我公司正在積極尋求工業(yè)化應用的實施機會。
二、新型低溫煙氣脫硝技術原理
新型低溫SCR煙氣脫硝設備是在傳統(tǒng)SCR技術基礎上進行優(yōu)化得到的,技術原理與其相同,主要是在催化劑的作用下,以NH3作為還原劑,有選擇性的與煙氣中的NOx反應并生成無毒無污染的N2和H2O。還原劑還可以是碳氫化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3為還原劑為例,反應式如下:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O (1-1)
4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O (1-2)
8NH3+6NO2→7N2+12H2O (1-3)
低溫SCR煙氣脫硝設備的技術*突破是低溫催化,不同于傳統(tǒng)的釩系催化劑高達400℃的起燃溫度,新型催化法所用的催化劑在120℃即可具備良好的活性,其適用溫度窗口為90~200℃。
表1 煙氣脫硝前需滿足指標
序號 | 項目 | 窗口 | 影響因素 |
1 | 溫度 | 120-180℃ | 溫度過低無法達到催化效果,過高影響吸附效果 |
2 | 濕度 | <5% | 水蒸氣含量過高催化劑容易中毒 |
3 | 氧氣 | 3-10% | 濃度過低影響脫硝效率 |
4 | 粉塵濃度 | <50mg/Nm3 | 過高將堵塞床層,增加系統(tǒng)阻力并影響脫硫效率和成品酸品質(zhì) |
5 | SO2濃度 | <100mg/Nm3 | 過高將與還原劑反應,反應生成物堵塞床層,同時使催化劑中毒 |
新型的工藝流程圖如圖1所示,待處理煙氣首先由風機送入預處理系統(tǒng)進行除塵、調(diào)質(zhì),使煙氣的溫度、塵濃度、水分、氧和SO2濃度等指標滿足脫硝工藝要求(表1),然后進入脫硝塔,而作為還原劑的NH3有氨儲罐直接由塔頂噴入,與煙氣混合。脫硝塔中裝填整體或者散裝的催化劑,煙氣經(jīng)布氣管道進入脫硝區(qū),經(jīng)過催化劑層時,煙氣中的NO、O2、NH3充分基礎,在催化劑的催化作用下,NO被還原成N2和H2O,通過床層后的煙氣直接達標排放。
脫硝催化劑的使用壽命一般為3-5年,催化劑失活后,需要進行更換,而失活的催化劑可以返廠進行再生及二次活化,循環(huán)使用。
整個系統(tǒng)由煙氣收集部分、預處理部分、脫硝部分、氨源部分組成。煙氣收集部分主要煙氣管道、閥門、風機、煙囪組成;預處理部分主要由除塵器、 調(diào)質(zhì)塔等組成,脫硝部分主要設備為脫硝塔(包括催化劑);氨源部分主要是液氨儲槽、蒸發(fā)設備及緩沖設備組成。
三、的技術特點
變高溫催化氧化為低溫催化氧化,將活性炭的吸附功能和催化劑的催化功能有效結合,成功破解了低溫催化這個技術難關。
(1)脫硝效率可達 80%以上,工程實踐中實現(xiàn)了85%的脫硝效率;
(2)適應性強,可以很好地適應煙氣煙氣量波動以及煙氣溫度在90-200℃ 變化的大范圍波動情況;
(3)經(jīng)濟效益高,采用活性炭為催化劑載體,相比于鈦基催化劑,從源頭上降低了成本,催化劑制備工藝以高效簡便為原則,制備手段相對簡化,使得催化劑的供應實現(xiàn)*連續(xù)性,同時反應溫度的降低又大大減小了運行成本。
(4)無二次污染物產(chǎn)生,符合國家關于綠色生產(chǎn)的相關法律法規(guī)。
(5)配合煙氣脫硫技術使用,解決了傳統(tǒng)催化劑要求反應溫度高、抗氧硫中毒能力低、穩(wěn)定性差等缺點,符合當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
四、工程化應用中試
1、固定式裝置中試脫硝
通過一系列實驗研究驗證,新型低溫SCR脫硝技術已經(jīng)在小試裝置上取得了成功,得到了大量的數(shù)據(jù)和結論。在此基礎上,利用自主研制并搭建的固定式低溫脫硝中試裝置,對低溫SCR脫硝工藝進行了驗證。
實驗主要參數(shù)如下表所示:
表2 低溫SCR脫硝中試實驗參數(shù)
煙氣流量(m3/h) | 催化劑裝填體積(m3) | 空速 (h-1) | NO含量(mg/Nm3) | O2含量 (%) | 溫度范圍 (℃) |
40 | 0.004 | 10000 | 1000 | 5~6 | 90~180 |
實驗結果顯示,在120℃時,中試脫硝效率約73%,150℃時,脫硝效率升高到80%以上,出口NO濃度約200mg/Nm3,已經(jīng)達到國家排放標準。當反應溫度提高到180℃時,脫硝效率超過87%,出口濃度約130mg/Nm3,低于絕大部分大氣排污行業(yè)國家排放標準。
2、移動式裝置聯(lián)合脫硫脫硝中試
2.1 玻璃爐窯煙氣低溫SCR脫硝中試
利用移動式車載脫硫和脫硝裝置,在某玻璃集團玻璃窯爐煙氣條件下,進行了聯(lián)合脫硫脫硝中試測試。窯爐煙氣特點是:SO2和NO濃度高,波動范圍很大,煙氣溫度較低,氧含量較高。針對窯爐煙氣進行的聯(lián)合脫硫脫硝中試測試,連續(xù)運行時間超過200h。
在某玻璃集團生產(chǎn)線排放的玻璃窯爐煙氣條件下,進行了相關脫硝性能測試。主要煙氣條件如下表所示:
表3 浙江某玻璃窯爐煙氣參數(shù)
煙氣流量(m3/h) 空速(h-1) NO濃度(mg/Nm3) SO2濃度(mg/Nm3) O2含量(%) H2O含量(%) 溫度(℃) | 80 5000 1500~2000 1000~4000 9~12 6~10 130~170 |
結果顯示:脫硫工段展現(xiàn)出良好的脫硫性能,在絕大部分時間里保持了98%以上的脫硫效率,出口濃度低于50mg/Nm3。經(jīng)脫硫后的煙氣進入脫硝工段,經(jīng)過優(yōu)化后,脫硝效率保持了長時間穩(wěn)定,基本在75%~80%之間,出口濃度平均約300mg/Nm3,低于國家對玻璃窯爐煙氣的排放標準(700mg/Nm3)??傮w脫硝性能優(yōu)異,并且順利經(jīng)過了*專家技術鑒定。業(yè)主展現(xiàn)出*興趣,正在商談工程化應用事宜。
2.1 焦化廠煙氣低溫SCR脫硝中試
2014年6月至8月,在內(nèi)蒙古烏海某焦化廠利用車載式中試裝置進行了聯(lián)合脫硫脫硝試驗,針對焦化爐煙氣情況,進行了長時間連續(xù)的脫硝試驗。可見,工況煉焦尾氣中的氮氧化物濃度有較大波動,反應器入口NOx濃度范圍為680~1030mg/Nm3。反應器出口NOx濃度范圍為50~260mg/Nm3,出口濃度隨入口濃度的增加有所上升,脫硝效率在73~94%范圍內(nèi),基本穩(wěn)定在83%左右。實驗結果表明中試所用低溫催化劑適合焦爐高負荷運行的煉焦尾氣。
一、概述
新型低溫煙氣脫硝技術是在傳統(tǒng)SCR技術的基礎上研究開發(fā)的一種具有自主知識產(chǎn)權脫硝技術。
目前應用zui廣也zui有效的煙氣脫硝技術是NH3選擇性催化還原NOx技術(SCR)。作為SCR法的核心-催化劑則成為達到氮氧化物減排指標的關鍵,目前普遍使用的商用催化劑體系為鈦基釩系催化劑(V2O5-WO3/TiO2),其活性溫度窗口較高(320~420℃),需要將SCR裝置安裝在空氣預熱器之前和省煤器之后,利用煙氣自身溫度才能達到該溫度區(qū)域,且此處存在的高濃度的粉塵和SO2,容易引起催化劑中毒和減少使用壽命。限制SCR技術推廣的主要瓶頸在于反應溫度要求相對較高,使得脫硝過程耗能較大,相應工程投資成本較大。
為了克服以上的缺點,襄陽先天下環(huán)保設備有限公司與國家煙氣脫硫工程技術研究中心聯(lián)合研發(fā)出低溫煙氣脫硝技術,經(jīng)過長時間反復的小試和中試研究,并通過在浙江某玻璃企業(yè)爐窯系統(tǒng)煙氣和內(nèi)蒙某焦化廠焦化煙氣的中試,完善了工藝技術,并取得大量的工業(yè)化數(shù)據(jù),試驗表明該技術可很好的完成低溫條件下的煙氣脫硝任務,已經(jīng)具備了工業(yè)化應用的技術基礎和條件。目前我公司正在積極尋求工業(yè)化應用的實施機會。
二、新型低溫煙氣脫硝技術原理
新型低溫脫硝技術是在傳統(tǒng)SCR技術基礎上進行優(yōu)化得到的,技術原理與其相同,主要是在催化劑的作用下,以NH3作為還原劑,有選擇性的與煙氣中的NOx反應并生成無毒無污染的N2和H2O。還原劑還可以是碳氫化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3為還原劑為例,反應式如下:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O (1-1)
4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O (1-2)
8NH3+6NO2→7N2+12H2O (1-3)
新型低溫煙氣脫硝技術的*突破是低溫催化,不同于傳統(tǒng)的釩系催化劑高達400℃的起燃溫度,新型催化法所用的催化劑在120℃即可具備良好的活性,其適用溫度窗口為90~200℃。
表1 煙氣脫硝前需滿足指標
序號 | 項目 | 窗口 | 影響因素 |
1 | 溫度 | 120-180℃ | 溫度過低無法達到催化效果,過高影響吸附效果 |
2 | 濕度 | <5% | 水蒸氣含量過高催化劑容易中毒 |
3 | 氧氣 | 3-10% | 濃度過低影響脫硝效率 |
4 | 粉塵濃度 | <50mg/Nm3 | 過高將堵塞床層,增加系統(tǒng)阻力并影響脫硫效率和成品酸品質(zhì) |
5 | SO2濃度 | <100mg/Nm3 | 過高將與還原劑反應,反應生成物堵塞床層,同時使催化劑中毒 |
新型低溫脫硝技術的工藝流程圖如圖1所示,待處理煙氣首先由風機送入預處理系統(tǒng)進行除塵、調(diào)質(zhì),使煙氣的溫度、塵濃度、水分、氧和SO2濃度等指標滿足脫硝工藝要求(表1),然后進入脫硝塔,而作為還原劑的NH3有氨儲罐直接由塔頂噴入,與煙氣混合。脫硝塔中裝填整體或者散裝的催化劑,煙氣經(jīng)布氣管道進入脫硝區(qū),經(jīng)過催化劑層時,煙氣中的NO、O2、NH3充分基礎,在催化劑的催化作用下,NO被還原成N2和H2O,通過床層后的煙氣直接達標排放。
脫硝催化劑的使用壽命一般為3-5年,催化劑失活后,需要進行更換,而失活的催化劑可以返廠進行再生及二次活化,循環(huán)使用。
整個系統(tǒng)由煙氣收集部分、預處理部分、脫硝部分、氨源部分組成。煙氣收集部分主要煙氣管道、閥門、風機、煙囪組成;預處理部分主要由除塵器、 調(diào)質(zhì)塔等組成,脫硝部分主要設備為脫硝塔(包括催化劑);氨源部分主要是液氨儲槽、蒸發(fā)設備及緩沖設備組成。
三、技術特點
變高溫催化氧化為低溫催化氧化,將活性炭的吸附功能和催化劑的催化功能有效結合,成功破解了低溫催化這個技術難關。
(1)脫硝效率可達 80%以上,工程實踐中實現(xiàn)了85%的脫硝效率;
(2)適應性強,可以很好地適應煙氣煙氣量波動以及煙氣溫度在90-200℃ 變化的大范圍波動情況;
(3)經(jīng)濟效益高,采用活性炭為催化劑載體,相比于鈦基催化劑,從源頭上降低了成本,催化劑制備工藝以高效簡便為原則,制備手段相對簡化,使得催化劑的供應實現(xiàn)*連續(xù)性,同時反應溫度的降低又大大減小了運行成本。
(4)無二次污染物產(chǎn)生,符合國家關于綠色生產(chǎn)的相關法律法規(guī)。
(5)配合煙氣脫硫技術使用,解決了傳統(tǒng)催化劑要求反應溫度高、抗氧硫中毒能力低、穩(wěn)定性差等缺點,符合當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
四、工程化應用中試
1、固定式裝置中試脫硝
通過一系列實驗研究驗證,新型低溫SCR脫硝技術已經(jīng)在小試裝置上取得了成功,得到了大量的數(shù)據(jù)和結論。在此基礎上,利用自主研制并搭建的固定式低溫脫硝中試裝置,對低溫SCR脫硝工藝進行了驗證。
實驗主要參數(shù)如下表所示:
表2 低溫SCR脫硝中試實驗參數(shù)
煙氣流量(m3/h) | 催化劑裝填體積(m3) | 空速 (h-1) | NO含量(mg/Nm3) | O2含量 (%) | 溫度范圍 (℃) |
40 | 0.004 | 10000 | 1000 | 5~6 | 90~180 |
實驗結果顯示,在120℃時,中試脫硝效率約73%,150℃時,脫硝效率升高到80%以上,出口NO濃度約200mg/Nm3,已經(jīng)達到國家排放標準。當反應溫度提高到180℃時,脫硝效率超過87%,出口濃度約130mg/Nm3,低于絕大部分大氣排污行業(yè)國家排放標準。
2、移動式裝置聯(lián)合脫硫脫硝中試
2.1 玻璃爐窯煙氣低溫SCR脫硝中試
利用移動式車載脫硫和脫硝裝置,在某玻璃集團玻璃窯爐煙氣條件下,進行了聯(lián)合脫硫脫硝中試測試。窯爐煙氣特點是:SO2和NO濃度高,波動范圍很大,煙氣溫度較低,氧含量較高。針對窯爐煙氣進行的聯(lián)合脫硫脫硝中試測試,連續(xù)運行時間超過200h。
在某玻璃集團生產(chǎn)線排放的玻璃窯爐煙氣條件下,進行了相關脫硝性能測試。主要煙氣條件如下表所示:
表3 浙江某玻璃窯爐煙氣參數(shù)
煙氣流量(m3/h) 空速(h-1) NO濃度(mg/Nm3) SO2濃度(mg/Nm3) O2含量(%) H2O含量(%) 溫度(℃) | 80 5000 1500~2000 1000~4000 9~12 6~10 130~170 |
結果顯示:脫硫工段展現(xiàn)出良好的脫硫性能,在絕大部分時間里保持了98%以上的脫硫效率,出口濃度低于50mg/Nm3。經(jīng)脫硫后的煙氣進入脫硝工段,經(jīng)過優(yōu)化后,脫硝效率保持了長時間穩(wěn)定,基本在75%~80%之間,出口濃度平均約300mg/Nm3,低于國家對玻璃窯爐煙氣的排放標準(700mg/Nm3)??傮w脫硝性能優(yōu)異,并且順利經(jīng)過了*專家技術鑒定。業(yè)主展現(xiàn)出*興趣,正在商談工程化應用事宜。
2.1 焦化廠煙氣低溫SCR脫硝中試
2014年6月至8月,在內(nèi)蒙古烏海某焦化廠利用車載式中試裝置進行了聯(lián)合脫硫脫硝試驗,針對焦化爐煙氣情況,進行了長時間連續(xù)的脫硝試驗。可見,工況煉焦尾氣中的氮氧化物濃度有較大波動,反應器入口NOx濃度范圍為680~1030mg/Nm3。反應器出口NOx濃度范圍為50~260mg/Nm3,出口濃度隨入口濃度的增加有所上升,脫硝效率在73~94%范圍內(nèi),基本穩(wěn)定在83%左右。實驗結果表明中試所用低溫催化劑適合焦爐高負荷運行的煉焦尾氣。
目前脫硝市場上,高溫SCR技術占據(jù)主導地位,電力行業(yè)由于煙溫較高,基本上都采取該技術進行脫硝處理,但對于鋼鐵燒結、焦化、玻璃爐窯等行業(yè)而言,由于尾排煙溫較低,如果采用傳統(tǒng)SCR技術,對煙氣進行再加熱會使得能耗過大,相比之下,低溫SCR技術zui大的優(yōu)勢在于反應溫度窗口更低,對這些煙氣具有很好的適應性和匹配性,可有效解決目前這些行業(yè)工藝選擇困難的問題,解決生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保難題。新型催化法低溫SCR脫硝技術經(jīng)過多年的研發(fā)和長時間的中試,工藝技術已經(jīng)成熟,具備了工業(yè)化的所有條件。
目前脫硝市場上,高溫SCR技術占據(jù)主導地位,電力行業(yè)由于煙溫較高,基本上都采取該技術進行脫硝處理,但對于鋼鐵燒結、焦化、玻璃爐窯等行業(yè)而言,由于尾排煙溫較低,如果采用傳統(tǒng)SCR技術,對煙氣進行再加熱會使得能耗過大,相比之下,低溫SCR技術zui大的優(yōu)勢在于反應溫度窗口更低,對這些煙氣具有很好的適應性和匹配性,可有效解決目前這些行業(yè)工藝選擇困難的問題,解決生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保難題。新型催化法低溫SCR脫硝技術經(jīng)過多年的研發(fā)和長時間的中試,工藝技術已經(jīng)成熟,具備了工業(yè)化的所有條件。
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