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內(nèi)循環(huán)三相好氧流化床用于廢水脫硫

時間:2016/6/29閱讀:492
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摘要:采用內(nèi)循環(huán)好氧反應(yīng)器處理模擬的含硫廢水,以顆?;钚蕴繛檩d體,探討影響反應(yīng)器效果的主要因素,探求的參數(shù)。研究表明,對于不同的硫化物負(fù)荷,總存在一個曝量,使反應(yīng)器的處理效率達(dá)到92%以上;hrt的減小、進(jìn)水硫化物濃度的增加會降低硫化物的去除率;增加曝量會提高反應(yīng)器的去除能力;進(jìn)水ph在7.5~8.5變化時對處理效果沒明顯的影響;尾中硫化物損失比率與出水硫化物濃度呈正相關(guān),與進(jìn)水ph一定關(guān)系;反應(yīng)器出水呈乳白色渾濁狀時,

近年來,煙的微生物脫硫技術(shù)與含硫酸鹽廢水的厭氧處理工藝迅速發(fā)展,產(chǎn)生大量的硫化物留在廢水中,對環(huán)境造成嚴(yán)重危害。本文采用人工合成的含硫廢水來模擬含硫酸鹽廢水生物還原反應(yīng)器的出水,研究以活性炭為載體的好氧內(nèi)循環(huán)三相流化床反應(yīng)器去除硫化物并將其轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫的工藝性,對生物脫硫的效果及主要影響因素進(jìn)行研究,控制條件使硫化物主要被氧化成單質(zhì)硫從而對其進(jìn)行回收。

試驗裝置

采用內(nèi)循環(huán)三相好氧流化床反應(yīng)器處理含硫廢水。反應(yīng)器材料為機(jī)玻璃,總?cè)莘e為10l,外筒下部高1000mm,外徑100mm;上部高300mm,外徑200mm;內(nèi)筒高850mm,外徑65mm。上部與下部筒體連接處的錐度為45°。反應(yīng)器上部設(shè)導(dǎo)流筒防止載體流失,下部安裝微孔曝砂頭。試驗選用粒徑為0.4~0.8mm的顆?;钚蕴孔鲚d體,堆積密度為650kg·m-3。

試驗廢水

整個試驗階段,為了更好地控制研究條件,采用人工合成廢水作為處理對象。用na2s配制含硫化物廢水,以葡萄糖作為微生物生長碳源,加尿素、nah2po4以微生物生長,配制比例為cod:n:p=100:5:1,馴化階段加入微生物生長需要的微量元素。

分析項目及測試方法

cod:5b-3c型cod快速測定儀;硫酸根離子:鉻酸鋇光度法;溶解硫化物:pag/s-1型銀硫電法;體中h2s濃度:醋酸鋅吸收碘量法;溶解氧:碘量法;ph:e-201-c型ph復(fù)合電。

啟動方式

目前,生物膜反應(yīng)器的掛膜采用的方法密閉循環(huán)法和快速泥掛膜法,但密閉循環(huán)法掛膜需要設(shè)置循環(huán)池和循環(huán)泵,而且需要較多的接種污泥,操作不方便。因此,本研究為了縮短啟動時間,采用快速泥掛膜法。取實驗室自行培養(yǎng)的活性污泥(mlvss為2.48g·l-1)

4l與400ml活性炭載體混合,靜置10h后,走上層污泥,將接種后的載體和污水加入反應(yīng)器內(nèi),悶曝13h后開始連續(xù)進(jìn)料。

結(jié)果與討論

流化床連續(xù)進(jìn)水4d后,載體表面開始生物膜生長,此后15d內(nèi),反應(yīng)器的水力停留時間(hrt)從3.7h降低到1h,進(jìn)水硫化物(s2-)從50mg·l-1提高到120mg·l-1,進(jìn)水cod控制在250~300mg·l-1之間,曝量從75l·h-1提高到90l·h-1,進(jìn)水ph控制在7.5~8.5之間。反應(yīng)器到19d時,hrt為1h,cod和硫化物負(fù)荷分別為7.5kg·m-3·d-1和3.0kg·m-3·d-1,去除率分別為78.3%和92.62%,出水為乳白色渾濁狀,生成了膠體狀的單質(zhì)硫顆粒,出水ph升高0.5左右。同時,根據(jù)顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)生物膜結(jié)構(gòu)由絲狀菌和菌膠團(tuán)組成,微生物相對比較豐富,說明生物膜馴化成功。從20d起反應(yīng)器正常,開始正式試驗。試驗廢水溫度為18~21℃,進(jìn)水cod確定為350mg·l-1左右。試驗分為五個階段,ⅰ階段研究hrt對生物氧化廢水中硫化物的影響,ⅱ階段研究進(jìn)水硫化物濃度的改變對反應(yīng)器處理效果的影響,ⅲ階段研究不同曝量對反應(yīng)器處理效果的影響,ⅳ階段研究進(jìn)水ph的改變對反應(yīng)器處理效果的影響,ⅴ階段研究進(jìn)水硫化物濃度和曝量對反應(yīng)器效果的綜合影響。ⅰ~ⅳ階段各歷時12d,ⅴ階段歷時20d

硫化物容積負(fù)荷與曝量

硫化物容積負(fù)荷直接影響著色硫細(xì)菌的生長繁殖和硫化物的去除效果。如圖1、圖2所示,ⅱ、ⅲ階段的研究表明,當(dāng)負(fù)荷一定時,較大的曝量雖然可以提高硫化物的去除率,但生成s的比例下降,使硫化物的氧化不僅進(jìn)行*步生成單質(zhì)硫,同時進(jìn)行二步生成硫酸鹽,提高出水so42-的濃度。較小的曝量雖然使硫化物的去除率所下降,但是生成s的比例較高。另外,硫化物容積負(fù)荷越高,反應(yīng)器越能保持良好的效果,且不生出水中so42-濃度升高的現(xiàn)象,效果較為穩(wěn)定。

ⅴ階段的研究表明,對于反應(yīng)器來說,在一定范圍內(nèi)任意一個給定的硫化物容積負(fù)荷,都可以通過改變曝量,提高硫化物的去除率,同時s占氧化產(chǎn)物的比例也比較高。

反應(yīng)器過程中,每次提高負(fù)荷,處理效率都呈下降趨勢,但反應(yīng)器能很快恢復(fù),說明反應(yīng)器具很好的抗沖擊性。

結(jié)論

(1)內(nèi)循環(huán)三相好氧流化床用于處理含硫廢水非常合適,硫化物94%以上被氧化為單質(zhì)硫,反應(yīng)器脫硫效果相當(dāng)明顯。

(2)對于好氧升流式流化床反應(yīng)器,在一定范圍內(nèi),當(dāng)其他影響因素確定時,即給定某個hrt、進(jìn)水硫化物濃度、曝量和進(jìn)水ph值,都可以通過調(diào)整,使得反應(yīng)器處理硫化物的去除率達(dá)到95%以上,同時氧化產(chǎn)物中s占的比例過93%,機(jī)物的去除率在25%左右。

(3)硫化物去除率主要與硫化物容積負(fù)荷和曝量關(guān),當(dāng)反應(yīng)器良好時,反應(yīng)器內(nèi)所需要的硫化物容積負(fù)荷和曝量具正相關(guān)性。

(4)隨著硫化物被氧化,反應(yīng)器內(nèi)ph值會升高,其升高值由單質(zhì)硫生成量決定。

(5)尾中h2s含量與出水硫化物濃度是正相關(guān)的,另外與反應(yīng)器的ph值一定關(guān)系。

(6)反應(yīng)器進(jìn)水硫化物濃或者曝量小時,會出現(xiàn)出水so42-濃度比進(jìn)水so42-濃度低的情況。

(7)反應(yīng)器出水的形態(tài)與操作條件密切相關(guān),只在出水呈乳白色渾濁狀時,反應(yīng)器的處理效果才好,單質(zhì)硫生成率也高。

 

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