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影響二氧化氯發(fā)生器性能的因素及其改進的方法

時間:2016/7/2閱讀:199
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化學法二氧化氯發(fā)生器是一種采用化學原料進行化學反應生成二氧化氯置,其性能包括反應性能和設備的使用性能。這兩者決定了二氧化氯發(fā)生器技術水平是否,是否具價值的問題。目前采用的———鹽酸工藝的化學法二氧化氯發(fā)生器能滿足用戶基本要求,并且是一個具很好使用推廣前途置。但是,由于二氧化氯發(fā)生器的性能受到反應物的濃度、反應壓力、反應器結構等因素的影響,降低了轉化率和得率。文中結合工作實際,對影響二氧化氯發(fā)生器的因素進行了分析討論。反應的naclo3轉化率及clo2得率的主要因素是反應物濃度及比例(酸當量濃度,naclo3溶液濃度),以及反應壓力、反應器結構等。

1二氧化氯發(fā)生器的工作原理

———鹽酸工藝反應式如下:

主反應:naclo3+2hcl→clo2+0.5cl2+nacl+h2o

副反應:naclo3+6hcl→3cl2+nacl+3h2o

以上兩個方程式,naclo3需要在一定酸度下被cl-(還原劑)還原轉化生成clo2和cl2。hcl既是還原劑,又提供反應需要的酸條件,而實際完成的反應不可能完按主反應狀態(tài)完成,也不是按副反應狀態(tài)完成,而是在主反應和副反應之間的某一種狀態(tài)下進行的。

2影響clo2發(fā)生器性能的重要因素

2.1反應物naclo3濃度

一般化學反應中,提高反應物濃度或降低生成物濃度都利于反應向生成物方向進行。但naclo3溶液濃度過高,反應生成物nacl在殘液中的濃度相應也高,會在反應器或投藥管中生成結晶,造成管路堵塞。

2.2酸當量濃度、還原劑比例

naclo3溶液加酸達不到一定的酸當量濃度,反應轉化率很低,速度很慢;作為還原劑cl-加入的量少,naclo3轉化率低,加入的量過多,反應將向副反應方向偏移,雖然naclo3轉化率高,但clo2得率低。

2.3反應壓力

一般反應降低壓力利于向生成體產(chǎn)物的方向進行。二氧化氯發(fā)生器的反應容器為密閉系統(tǒng)降低壓力利于向生成體產(chǎn)物的方向進行。

2.4反應器結構

對于化學反應能否按設計工藝要求進行,反應器的結構設計很重要,要讓反應器的結構配置能滿足反應工藝條件。如反應物進料位置、方式、生成物出料位置、方式,反應物在反應器內(nèi)流動狀態(tài),需要加壓或減壓的方式。反應器的結構設計和配置,不但能使反應過程順利完成,反應過程能達到理想的轉化率或得率,還使得整個設備具很好的使用性能(安、可靠、故障率低)。

3clo2發(fā)生器性能的改進措施

3.1反應物naclo3
濃度、酸當量濃度與還原劑比例一般采用的工業(yè)合成鹽酸,濃度30%左右,當量濃度大約11。鹽酸在反應中的,既提供反應需要的酸當量濃度,本身又是還原劑。在確定反應工藝條件時應考慮到加酸量大,酸當量濃對提高naclo3轉化率利,及加酸量大,還原劑比例過高將降低clo2得率這兩方面因素。

經(jīng)一系列優(yōu)化試驗結果:naclo3溶液濃度在27%左右,naclo3溶液與鹽酸比例在1:1.2~1.5為合適。在此條件下可得到*化的naclo3轉化率(大于95%)和clo2得率(大于70%),并且在室溫條件下nacl不會結晶堵塞管道。

3.2反應壓力

與鹽酸反應,生成clo2、cl2兩者均為可爆體,在一定濃度下可能引起自爆。從安角度來講,負壓利于安操作。經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn),在其它條件相同負壓反應比正壓反應naclo3的轉化率大3%左右,clo2得率大2%左右。原因主要在于反應體系壓力增大,體釋放量少,攪動能力變?nèi)酰磻锝佑|反應所需的時間需更長等方面。為克服壓力對反應轉化率及得率引起的影響,根據(jù)反應器結構,將原料在計量泵脈動壓力下,注入反應器,在反應器內(nèi)沿混合攪動裝置呈脈動旋流狀流動,使得反應物在反應器內(nèi)的混合效果更好,效地反應具理想的轉化率和得率。

3.3反應器結構

反應器的設計中,依據(jù)化學反應器設計原理,以及———鹽酸反應工藝條件,反應過程點的要求,在結構上采用液相下進原料上出產(chǎn)品的形式,下層釋放帶動上層反應液攪動,通過反應器內(nèi)添置混合攪動裝置,增進液體充分混合,脈動旋狀管流式流動方式使反應物在反應器內(nèi)一個較平穩(wěn)的流動停留過程,避免出現(xiàn)反應物在類似單級反應器中可能出現(xiàn)的反應物來不及反應就出反應器之外的直流現(xiàn)象,效地反應物的停留反應時間和反應物料的理想轉化率。

4其他影響因素的改進分析

發(fā)生器原料液的計量輸送設備,計量泵的:一是計量輸送原料液的流量,使其定量加注到反應器內(nèi),原料按比例完成反應;二是提供液體流動的壓力,使其反應后直接加注到帶壓管網(wǎng)水體中。計量泵是的動力設備,它的好壞,是二氧化氯發(fā)生器能否、穩(wěn)定、正常的關鍵。由于計量泵單向閥密封圈會因腐蝕、變型,造成密封不好,漏,經(jīng)常出現(xiàn)吸不上原料的情況。而更換密封圈也存在拆卸困難的問題。因此選用更換密封圈方便的單向閥計量泵,并意改換密封圈,使可靠性大大提高,故障率降低。反應器制作材料的:按照反應工藝條件獲得理想的轉化率和得率,使反應器發(fā)揮可靠的使用性能。關鍵取決于反應器的材質(zhì)和投藥管的材質(zhì)。經(jīng)過大量試驗,曾多種材料制作,但反應器都在高酸度、高clo2濃度、高壓力條件下不能達到,很快出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。如pvc材料反應器承壓能力較弱,玻鋼加工件也不能耐clo2的腐蝕,聚四氟乙烯材料加工件連接密封處會出現(xiàn)泄漏等現(xiàn)象。因此必須采用強的種金屬材料,才能效解決耐腐和耐壓要求。于是終采用鈦基材料表面化學鍍鉭,效地解決了難題。

5結論

通過對反應物濃度、反應壓力、反應器結構及材質(zhì)等因素的分析總結,提出了二氧化氯發(fā)生器的改進措施。依據(jù)理論分析和大量對照試驗證明:由于確定了優(yōu)化的反應物濃度、酸當量濃度、還原劑比例以及反應器結構(具足夠的反應停留時間),優(yōu)化的工藝將使反應盡可能按接近主反應過程進行,獲得理想的clo2得率和naclo3轉化率,從而在—鹽酸反應體系實際的可靠性、性方面打下了堅實的理論基礎。

 

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