山東杰魯特環(huán)保科技有限公司
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鍍錫線含鉻廢水處理工藝優(yōu)化流程敲定!
2024-7-19 閱讀(110)
本月初,經(jīng)過我公司與客戶的多次溝通,為了確保后期方案數(shù)值的準(zhǔn)確性,我公司派出技術(shù)人員前往項(xiàng)目地進(jìn)行考察。
根據(jù)考察情況,發(fā)現(xiàn)在鍍錫線鈍化工序需使用重鉻算鈉溶液,為減少鍍錫板黑灰缺陷及鍍錫板上殘留Cr6+的含量,鈍化后需大量的清水進(jìn)行沖洗,沖洗廢水中含有大量的Cr6+,是一種高毒性的物質(zhì),其毒性為Cr3+的100倍,針對(duì)這種情況本項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)生的含鉻廢水要原采用“還原沉淀法"處理,雖然出水Cr6+能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但存在藥劑投加量大,鉻泥產(chǎn)量大的問題,鉻泥屬于危險(xiǎn)廢物,若是交由資質(zhì)部門處理,處理成本高??蛻粞?qǐng)我公司針對(duì)本項(xiàng)目廢水的處理優(yōu)化解決方案,降低系統(tǒng)加藥量,實(shí)現(xiàn)鉻泥減量化。
根據(jù)我公司觀察原處理情況發(fā)現(xiàn),該廠鍍錫線含鉻廢水產(chǎn)量約100m3/d,廢水中Cr6+含量約100mg/L,處理工藝采用“連續(xù)式二級(jí)還原沉淀"工藝,但續(xù)式運(yùn)行下藥劑投加偏差大,導(dǎo)致大量藥劑浪費(fèi),同時(shí)一級(jí)還原池和調(diào)堿凝聚池存在短流現(xiàn)象致反應(yīng)不充分,大量藥劑被無(wú)效使用。pH控制也不準(zhǔn)確;觀察原處理流程發(fā)現(xiàn)存在PAC和PAM同池內(nèi)同時(shí)投加,這會(huì)大大影響凝聚沉淀效果。結(jié)合實(shí)際情況此類處理方法弊大于利。
月中旬12日,我公司工程師針對(duì)本次項(xiàng)目的處理方案設(shè)計(jì)完成。
13日,客戶到廠,我公司為其講解并多次小試演示了處理效果。
優(yōu)化后的工藝我公司采用了“半序批式"的運(yùn)行方式,將還原池合并,并加裝了ORP計(jì),底部加裝穿孔管曝氣,起到攪拌混勻作用;調(diào)堿反應(yīng)、混凝和絮凝反應(yīng)分池進(jìn)行,提高反應(yīng)效率;優(yōu)化了加藥點(diǎn)的布置,使廢水和藥劑“上進(jìn)下出"或“下進(jìn)上出",消除了短流現(xiàn)象,藥劑反應(yīng)更加充分;調(diào)堿劑調(diào)整為NaOH。廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量,然后泵入還原池,進(jìn)行該批次的還原反應(yīng),反應(yīng)完成后,從還原池泵入后續(xù)單元,依次進(jìn)行調(diào)堿、混凝、絮凝和泥水分離。
經(jīng)過工藝優(yōu)化改造后,經(jīng)過多次小試記錄,出水Cr6+和總Cr平均值分別為0.1mg/L、0.52mg/L,且能穩(wěn)定達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中規(guī)定的Cr6+<0.2mg/L,總Cr<1.0mg/L的排放要求。
當(dāng)日在客戶查看了我公司多次小試出水結(jié)果后,對(duì)我公司的方案表達(dá)了滿意后與我公司簽訂了合作協(xié)議。19日,先設(shè)備已發(fā)貨預(yù)計(jì)21日抵達(dá)項(xiàng)目地進(jìn)行相應(yīng)的安裝調(diào)試工作。